Trabajo Final de Automatización
October 15, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
CURSO: Tecnología y Automatización Industrial
SECCIÓN: WC1A
TEMA DE INVESTIGACIÓN: “Proyecto de automatización para aumentar la eficiencia en el proceso de pintado de balones de gas en la empresa SOLGAS”
INTEGRANTES: Araujo Paredes, Juan Juan Carlos
u20152601 u201526015 5
Neira Vásquez, Fernando Estiph
u20181475 u201814755 5
Sipion Rivera Alejandra
u201417920
Vega Levano, Edson
u201401013
Villalobos Alvarado, Javier
u201811912
PROFESOR: Luis Antonio Minaya Gonzales
30 de septiembre del 2021 1
TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
RESUMEN El presente trabajo tiene como meta la implementación de un sistema de automatización dentro de la empresa Solgas, dedicada a la distribución de energía limpia a todo el Perú. La organización cuenta con diversas plantas donde pintan, envasan y brindan mantenimiento a las diversas presentaciones de balones para gas licuado. En es ese e se sent ntid ido, o, se de desa sarr rrol olló ló un una a inve invest stig igac ació ión n de deta tallllad ada a de todo todos s los los proces pro cesos, os, dia diagra gramas mas de flu flujo, jo, DOP DOP,, ind indica icador dores es de pro produc ducció ción n y de demás más actividades propias de la organización, con el objetivo de identificar las posibles mejoras dentro del proceso de pintado. Se desarrolla una propuesta para automatizar el proceso de pintado, mediante la implementación de una cabina automatizada con PLC.
Con esta implementación se busca reducir las horas de trabajo, mermas de insumos y gastos administrativos.
Palabras Clave: Productividad, optimización, automatización
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
CONTENIDO CAPITULO I: MARCO TEÓRICO................................................................................................4 1.1. Fundament Fundamento o Teórico... Teórico.......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............. ............................4 ......................4 1.2. Objetivos.. Objetivos......... .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ............. ........................... ............................ ....... 5 CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.......................................................................5 2.1. La Empresa......................................................................................................................5 2.2. Información General de la Empresa..............................................................................6 CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO ACTUAL...................................7 3.1. Descripción del Proceso.................................................................................................7 3.2. Diagramas de Flujo.........................................................................................................8 3.3. Diagrama de Operaciones del Proceso de pintado...........................................................9 3.4. Diagrama de Análisis del Proceso de pintado..................................................................10 3.5. Gantt del Plan de Automatización........................................................................................11 3.6. Indicadores actuales de producción....................................................................................11 CAPITULO IV: DISEÑO DEL PROCESO ACTUAL ACTUAL Y PROPUESTA....................................12 PROPUESTA.................................... 12 4.1. Diseño actual.................................................................................................................12 4.2. Descripción detallada del proceso propuesto..................................................................13 4.3. Planos CAD de la situación propuesta elegida.................................................................16 4.4. Diagramas de flujo del proceso propuesto........................................................................18 4.5. Diagrama de Operaciones del proceso propuesto..........................................................18 4.6. Diagrama de análisis del proceso propuesto....................................................................19 4.7. Descripción detallada de los materiales a emplear (sensores, pre-actuadores, actuadores, motores, PLC, etc).....................................................................................................19 4.8. Diseño del circuito electroneumático del proceso..........................................................26 4.9. Programación en lenguaje ladder del proceso (comentario cada uno de los segmentos empleados en su programación Ladder).............................................................28 4.10. Descripción y detalle de los l os indicadores de producción después de la automatización..................................................................................................................................33 CAPITULO V: COSTOS DE INVERSION Y OPERACIÓN.........................................................35 5.1. Costos de inversión..................................................................................................................35 5.2. Costos de operación................................................................................................................37 CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................................38 6.1. Conclusiones..............................................................................................................................38 3
TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 1.1.Fundamento Teórico a) Prod Productiv uctividad, idad, efica eficacia cia y e eficie ficiencia ncia La Productividad: Según Higuita (1963), se entiende por productividad al grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar los objetivos predeterminados. En el ámbito industrial, el objeto de la productividad es la fabricación de un bien a un menor costo. Para lograr esto, el eficiente empleo de los recursos básicos de la producción como son: materiales, operarios y máquinas. Eficacia: Según Idalberto Chiavenato, la eficacia «es una medida del logro de resultados «. Para Koontz y Weihrich, la eficacia es «el cumplimiento de objetivos «. Según Robbins y Coulter, eficacia se define como «hacer las cosa co sas s co corr rrec ecta tas s «, es de deci cir; r; las las ac acti tivi vida dade des s de trab trabaj ajo o co con n las las qu que e la organización alcanza sus objetivos. Eficiencia: Según Robbins y Coulter, la eficiencia consiste en "obtener los mayores resultados con la mínima inversión" b) Diagr Diagrama ama d de e Op Operaci eraciones ones de P Proces rocesos os – DOP Un diag diagra rama ma de op oper erac acio ione nes s es un una a repr repres esen enta taci ción ón gráf gráfic ica a de toda todas s las la s op oper erac acio ione nes se
insp inspec ecci cion ones es
qu que e
form forman an
pa part rte e
de
un proc proces eso. o.
Igualmente, se representan los puntos en los que se introducen materiales en el proceso. En este diagrama no se representan ni las manipulaciones, ni los transportes, ni los almacenamientos.
c) Diagr Diagrama ama de A Activid ctividad ad d de e Pro Proceso cesos s – DAP 4
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El DA DAP, P, es la re repr pres esen enta tac ció ión n gr gráf áfic ica a de la se secu cuen enci cia a de toda todas s la las s operaciones, transporte, inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren durante un proceso o procedimiento. d) Aut Automa omatiz tizaci ación ón d de e Pr Proce ocesos sos La Automatización es la regulación y control de procesos, control secuencial o lóg lógico ico de pro proces cesos. os. (Ló (Lópe pez, z, 201 2010). 0). La Aut Automa omatiz tizaci ación ón es un sis sistem tema a donde se transfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por ope pera rad dores res
hu huma mano nos s
a
un
con onjjun unto to
de
elem eleme entos ntos
tecn tecnol oló ógico gicos s
(Gomez,2010). Carri Ca rrillllo o y Vá Vázq zque uez z (200 (2008) 8) de dete term rmin inan an qu que: e: “La “La au auto toma mati tiza zaci ción ón es la re redu ducc cció ión n de ma mano no de ob obra ra,, y util utiliz izar ar lo los s rec recurso ursos s ne nece cesa sari rios os si sin n desperdiciarlos.
1.2.Objetivos a) Ob Obje jeti tivo vo Ge Gene nera ral: l: El trab trabaj ajo o de inve invest stig igac ació ión n ti tien ene e co como mo ob obje jetiv tivo o ge gene nera rall me mejo jora rarr la eficiencia y productividad en el proceso de pintado de balones; utilizando conceptos y herramientas de la automatización industrial. b) Obj Objeti etivo vo Esp Especi ecific fico: o:
Reducir los tiempos de pintado de balones para cumplir con la demanda.
Reducir la mano de obra en el proceso de pintado. Aumentar la productividad productividad y mejorar la calidad del servicio. servicio.
CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 2.1. La Empresa
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Solgas, es una empresa con 74 años de antigüedad dedicada al envasado de gas licuado y distribución a nivel nacional. La empresa cuenta con una sólida infraestructura de 2 esferas para almacenamiento y 8 plantas de envasado ubicadas de manera estratégica para cumplir con todas sus entregas a nivel nacional, de forma adicional se cuenta con 160 camiones para la distribución.
2.2. Información General de la Empresa
Sector: Manufactura
Productos que ofrece:
-
Balón de 10 kg.
-
Balón de 45 kg
-
Kit regulador premium
-
Tanque domestico
Principales Clientes: Los principales clientes de la empresa en estudio son las instituciones del mercado local como distribuidores, mayoristas y hogares de todo el Perú, tales como:
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Misión Somos un equipo apasionado que, en conjunto con una red de distribución, trabajamos para entregar un servicio innovador, seguro y de excelencia, que facilita y mejora la vida de clientes.
Visión Ser los mejores en gas licuado y otras energías limpias preferidos por cada vez más personas en todos los territorios donde operemos.
Cadena de valor La cadena de valor es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final y a la misma empresa. En la siguiente imagen se tiene la cadena de valor de la empresa en estudio.
CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO ACTUAL
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3.1. Descripción del Proceso El proceso de pintado de la organización consiste en la actualidad en los siguientes pasos:
Prender la faja: El operario activa la faja transportadora para que entre en funcionamiento.
Colocar lo cilindros en la faja transportadora: El operario coloca los cilindros sobre la faja hasta que se acumulen en la cabina de pintado.
Desactivar freno: Una vez que los cilindros se acumulan en la entrada se desactiva el freno para que entre un cilindro a la cabina.
Activar freno: El operario activa el freno para para que no entren más cilindros a la cabina hasta terminar.
Tapar válvula: El operario tapa la válvula del balón.
Pintado: El operario pinta el cilindro de forma manual con una pistola a presión.
Colocar cilindro en la faja: El operario al terminar de pintar retira la tapa de la válvula y coloca el cilindro en la faja para su salida.
3.2. Diagramas de Flujo
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3.3. Diagrama de Operaciones del Proceso de pintado
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3.4. Diagrama de Análisis del Proceso de pintado CURSOGRAMA ANALÍTICO DIAGRAMA núm: Objeto:
OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO
Hoja num:
ACTIVIDAD
Método: ACTUAL/PROPUESTO Lugar: Operarios(s):
Ficha num: Fecha:
Aprobado por: por:
Fecha:
ECONOM A
Operación Transporte Espera Inspección Almacenamiento Distancia Tiempo
Actividad:
Compuesto por:
RESUMEN ACTUAL PROPUESTA
Costo Mano de obra Material
DESCRIPCIÓN
C
D (m)
T (min)
SIMBOLO
Observaciones
Encendido de faja transportadora Colocación de balones en faja Traslado a cabina de pintado Medir hoja de la vidrio Vericación candad de balones y se desacvación del freno Ingreso de balones a la cabina Acvación de freno de la faja Vericación del tapado de las válvulas Pintado de los balones Rero de tapas de las válvulas de los balones Colocación de balones en faja transportadora
Traslado de balones a otra estación
Total
10
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3.5. Gantt del Plan de Automatización En el sig siguie uiente nte Gantt se det detall alla a las activ activida idade des s qu que e con confor forma ma el Pla Plan n de Automatización :
3.6. Indicadores actuales de producción Actualmente la planta de ventanilla cuenta con 10 operario para el pintado de balones, este operario pinta en promedio entre 139 balones por hora. Sin embargo, la empresa requiere pintar al día 30 000 balones para cubrir la demanda.
PromxHrs
Turno1
Turno2
Turno3
Operario1 Operario2 Operario3
139
834
834
834
139
834
834
834
139
834
834
834
Operario4 Operario5 Operario6 Operario7 Operario8 Operario9 Operario10
139 139
834 834
834 834
834 834
139
834
834
834
139
834
834
834
139
834
834
834
139
834
834
834
139
834
834
834
8340
8340
8340
Producción Actual
25020
83%
Demanda
30000
100%
25020
11
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35000
30000
30000
25020 25000 20000 15000 10000 5000 0
Produccion Actual
Demanda
CAPITULO IV: DISEÑO DEL PROCESO ACTUAL Y PROPUESTA 4.1. Diseño actual
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4.2. Descripción detallada del proceso propuesto El proceso de pintado comienza presionando el pulsador de Start, esta acción enciende el motor de la banda transportadora (M1) para que ingresen los cilindros de gas a la caseta de pintado. En la entrada de la caseta se tiene un limit switch S1 cuyo brazo es presionado al pasar un cilindro de gas. Motor banda transportadora M1
Cilindros de gas para pintado
Limit switch S1
Cada vez que pase un cilindro por ese limit switch mandará una señal al PLC para que active un contador. El primer contador C1 estará seteado en 6, para que después de 6 cilindros, active la electroválvula Y1 y active el cilindro CA para contener el cilindro para el posterior proceso de pintado. A su vez se mandará a apagar el motor de la banda transportadora. Después de un segundo, se activa la electroválvula Y3 y el cilindro de capucha CB bajará para cubrir la válvula del cilindro como un método de seguridad para evitar daños por el pintado. 13
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Luego de un segundo, se activa la electroválvula Y2 y se activará las 4 pistolas de pintado CC y a su vez se energizará el motor de plato de giro M2 para que el cilindro gire mientras se realice r ealice el pintado. Transcurrido 10 segundos termina el proceso de pintado y se desactivan las pistolas de pintado y el motor de plato de giro.
Cilindro de frenado CA
Cilindro de capucha CB Pistolas de pintado CC
Motor de plato de giro M2
Después de 1 segundo se levanta el cilindro de capucha CB y después de otro segundo se desactiva el cilindro de frenado, liberando el cilindro de gas para el ingreso de otro cilindro. El proceso se reinicia de nuevo, activando nuevamente el motor M1 de la banda transportadora. Esta vez después de detectar un cilindro
el limit switch S1, mandará al contador C2 a ejecutar nuevamente el ciclo de pintado.
El contador C1 (cuenta de 6 cilindros de gas) solo trabajará en el primer ciclo.
El contador C2 (cuenta de 1 cilindro de gas) trabajará de a partir del segundo ciclo para adelante.
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Al tener varios cilindros pintados acumulados a la salida de la caseta, llegará el momento en que un cilindro presione el limit switch S2. Este componente activará un indicador visual H1 y un indicador auditivo H2 para dar aviso al operador de acumulación de cilindros pintados a la salida. El operador presionará un interruptor de parada (Stop 2) para inhabilitar solo el ence en cend ndid ido o de dell mo moto torr de la ba band nda a tr tran ansp spor orta tado dora ra.. El proc proces eso o de pint pintad ado o continuará normalmente dentro de la caseta. Al despejar de cilindros la salida de la caseta, el operador debe desactivar el Stop 2 para habilitar el motor M1.
Limit switch S2 Acumulación de cilindros pintados
El botón de Stop detiene toda la operación y apaga las pistolas de pintado y cualquier motor que se encontrará encendido. Luego se debe presionar el botón Reset para poner a posición de inicio los cilindros CA y CB del proceso.
4.3. Planos CAD de la situación propuesta elegida
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4.4. Diagramas de flujo del proceso propuesto
4.5. Diagrama de Operaciones del proceso propuesto Propuesta para pintado de balones
1
1
Encender banda transportadora
Colocar y vericar ingreso de los balones
1
Ingreso de 6 balones a cabina de pintado
2
Acvado automáco del freno de cabina
3
4
Cilindro CA conene 1 balon
Cilindro CB cubre valvula del balon
5
Pintado automáco del balón
6
Liberación del balón
7
Salida del balón
Resumen
2 2
Vericar serie de 6 balones en salida de caseta y presionar parada 7
2
Liberar caseta y encender motor M1 nuevamente 2
Balones de gas pintados TOTAL
11
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4.6. Diagrama de análisis del proceso propuesto
4.7. Descripción detallada de los materiales a emplear (sensores, preactuadores, actuadores, actuadores, motores, PLC, etc).
Elemento PLC Delta Modulo Delta Limit switch Schneider
MOD. DVP-12SA2 DVP-16SP
Función Control lógico Control lógico
Tipo Eléctrico Eléctrico
Cantid ad 1 1
XCK-J
Sensor
Eléctrico
2
Barrera Turck
IM1-22EX
Eléctrico
2
Barrera Pepperl+Fuchs
Z728.H.
Eléctrico
3
HMI Delta
TP04 GAS2
Eléctrico
1
Cilindro Festo
DNC-80-200-PPV
Capuchón
Neumáti co
1
Cilindro Festo
DNC-50-125-PPV (cilindro especial con fuelle fabricación)
Freno de ingreso
Neumáti co
1
Electroválvula atex SMC Válvula SMC
Interface seguridad intrínseca Interface seguridad intrínseca Interface hombre maquina
52-SY-5120-A-TT-3
Válvulas distribuidoras
AQ3000-02
Escape rápido, freno de ingreso
Neumáti co Neumáti co
3 1
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Válvula SMC
AS2201F-02-08
Regulador de caudal
Válvula SMC
ASV310F-03-08
Regulador con escape rápido
Neumáti co Neumáti co
2 2
PLC DELTA: Control lógico
El PLC de tipo delgado de la serie DVP-SA2 de segunda generació genera ción n ofr ofrece ece una may mayor or cap capaci acidad dad de pro progra grama ma y efic ef icie ienc ncia ia de ej ejec ecuc ució ión, n, of ofre reci cien endo do un una a sa salid lida a de al alta ta velocidad de 100 kHz y funciones de conteo. Es extensible con módulos de extensión del lado izquierdo y derecho de la serie DVP-S.
Puntos MPU: 12 (8DI + 4DO)
Max. Puntos de E / S: 492 (12 + 480)
Capacidad del programa: 16k pasos
Puerto COM: puertos RS-232 y 2 RS-485 integrados, compatible con el protocolo Modbus ASCII / RTU.
Puede ser maestro o esclavo.
Salida de pulso de alta velocidad: admite 2 puntos (Y0, Y2) de 100 kHz y 2 puntos (Y1, Y3) de salida de pulso de alta velocidad independiente de 10 kHz.
Ampliable a Max. 8 módulos: DVP-SA2 es extensible a E / S analógicas, medi me dici ción ón de temp temper erat atur ura, a, inte interr rrup upto torr DI DIP P de en entr trad ada, a, mó módu dulo los s de comu co muni nica caci ción ón PR PROF OFIB IBUS US / De Devi vice ceNe Nett y func funcio ione nes s de co cont ntro roll de
movimiento de un solo eje. Contadores de alta velocidad integrados
MODULO DELTA: Control lógico
Los con contro trolad ladore ores s lóg lógico icos s pro progra gramab mables les (PL (PLC) C) son dis dispos positiv itivos os de control adaptables a diversas aplicaciones de automatización, esto es dado a que cuenta con la capacidad de ser programado a realizar dichas dic has fun funcio cione nes s des desead eadas as med median iante te ins instru trucci ccion ones es div divers ersas as tan tanto to 20
TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
secuencia secu enciales, les, cont contadore adores, s, temp temporizad orizadores, ores, funci funciones ones de entra entradas das y salid salidas as entre otras. Los PL PLC´s C´s Del Delta ta de la ser serie ie DVP ofr ofrece ecen n alt alta a vel veloc ocida idad, d, est estab abilid ilidad ad par para a diversas aplicaciones de la fabricación de maquinaria o el control de procesos, dado que cuentan con gran variedad de módulos de expansión que permiten una mayor adaptabilidad de los equipos a los procesos, con la ventaja de acercar estas ventajas a los integradores y fabricantes de equipo a un costo competitivo y accesible. Los DVP-PLC también soportan varios protocólos de comunicación lo que nos permite conectar a los PLC´s c, con drives de motores de AC, servos, interfaces hombre-maquina (HMI), controles de temperatura y diversas redes de control.
LIMIT SWITCH SCHNEIDER: Sensor
BARRERA TURCK: Interface Seguridad Intrínseca
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Gama
profesional
de
amplificadores
de
conm co nmut utac ació ión n de aisl aislam amie ient nto o ga galv lván ánic ico o pa para ra la transmisió trans misión n de seña señales les de conmu conmutaci tación ón binar binarias. ias. Esta serie presenta versatilidad medioambiental y se sum sumini inistr stra a con div divers ersas as apr aproba obacio ciones nes,, lo que significa que la serie IM de acondicionamiento de señal puede instalarse en una completa gama de aplicaciones
Cara Ca ract cter erís ísti tica cass de la ga gama ma de ampl amplif ific icad ador ores es de co conm nmut utac ació ión n de aislamientoIM1 Circuitos de entrada intrínsecamente seguros conforme a ATEX II (1) GD, II 3 G Sensor
NAMUR
Admite
una
y salida
conexiones de
de
conmutación
relé
N/A
por
mecánica canal
Función de control circuito de entrada para la detección de cortocircuitos o ru rupt ptur uras as de ca cabl ble e en ca cada da ca cana nal, l, qu que e pu pued ede e ac acti tiva vars rse e y de desa sact ctiv ivar arse se Bloques
de
terminales
extraíbles
Indicación LED de preparación funcional
BARRERA PEPPERL: Interface seguridad intrínseca 22
TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
La ba barr rrer era a Ze Zene nerr im impi pide de un una a tr tran ansf sfer eren enci cia a de en ener ergí gía a in inac ace ept ptab able lem men ente te alt lta a de la zon ona a seg egur ura a a la zo zon na peligrosa. Los diodos Zener de la barrera Zener están conectados en la dirección inversa. La tensión de ruptura de los diodos no se supera durante el funcionamiento normal. Si se supera esta tensión debido a un fallo en la zona segura, los diodos comienzan a conducir, lo que provoca que se funda el fusible.
La barrera Zener tiene una polaridad positiva, es decir, los ánodos de los diodos Zener están conectados a tierra. La versión de alta potencia tiene una resi re sist sten enci cia a se seri rie e me meno norr y, por por lo tant tanto, o, su sumi mini nist stra ra un una a tens tensió ión n ma mayo yorr al dispositivo de campo.
HMI DELTA: Interface seguridad Maquina
La pa pant ntal alla la de es esta ta se seri rie e pu pued ede e mo most stra rarr text texto o o mensaje de dos o cuatro líneas al mismo tiempo. No solo tiene las características de peso ligero, precio rentable, buena flexibilidad de uso y operación fácil de con ontr trol olar ar,, sin sino que tamb tambié ién n admi mite te vario arios s protocolos de comunicación.
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
CILINDRO FESTO NEUMATICO: CAPUCHON Y FRENO Sujeción o bloqueo del vástago posibles en
cualquier posición Retención del vástago durante un tiempo
prolongado, incluso si cambian las cargas, si se producen
oscilaciones
de
la
presión
de
funcionamiento o si hay una fuga
ELECTROVALVULA ELECTROVALVULA ATEX: Válvula distribuidora
Utilización de los modelos estándar SY5/7/9000.
La 52-SY, cuando se usa con una barrera de seguri seg uridad dad,, est está á cer certifi tifica cada da y pro proba bada da pa para ra la siguiente clasificación ATEX: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
Cinco tipos de barreras de seguridad disponibles. 24
TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Dos tipos de conectores enchufables disponibles.
El tipo (T) de caja de terminales es conforme a IP65.
Larga vida útil (similar a la serie SY estándar).
Montaje individual.
VALVULA SMC: Escape rápido, freno
La válvula de escape rápido de la serie AQ ofrece una alta capacidad de flujo en un cuerpo compacto y liviano. La serie está disponible en forma de labio, diafragma y cuerpo en línea con conexiones instantáneas integradas. El AQ está disponible en una variedad de tamaños de puerto.
Disponible en tipo labio o diafragma
Gran capacidad de flujo
Compacto y ligero
Presión diferencial baja
Rango de tamaño de puerto de M5 a 3/4
VALVULA SMC: Regulador de caudal
El uso de controles de velocidad SMC con conexiones inst in stan antá táne neas as in inte tegr grad adas as mi mini nimi miza za el tiem tiempo po de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de veloc ve locida idad d pe permit rmiten en gir girar ar el cu cuerp erpo o pa para ra fac facilit ilitar ar la instalación. Disponible en tamaños de rosca de M3 a 1/2 pulgada (NPT) y métrica R (PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 de DE (pulgada) y con codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y medidor de en entr trad ada a y sa salid lida, a, es esto tos s co cont ntro role les s de ve velo loci cida dad d es está tán n dise diseña ñado dos s pa para ra satisfacer la mayoría de las aplicaciones. 25
TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Tipo de codo, control de velocidad con ajuste de un toque
Mango de bloqueo de empuje mejorado y más grande
Fáci Fá cill iden identi tific ficac ació ión n de dell me medi dido dorr de en entr trad ada a (m (man ango go az azul) ul) fren frente te al medidor de salida (mango gris)
Max. presión de funcionamiento 1MPa Material de tubería aplicable: nailon, nailon suave, poliuretano
VALVULA SMC: Regulador de caudal
La serie erie ASV SV,, re regu gullad ado or del ext xtra rac ctor tor de la velocidad proporciona un área eficaz que sea dos veces más grande que la de un regulador de la velocidad. Un silenciador, uno-toca la guarnición y el cu cuer erpo po ig igní nífu fugo go de la resi resina na se pr prov ovee ee co como mo está es tánd ndar ar en el AS ASV. V. To Toda das s las las piez piezas as de co cobr bre e amarillo son electroless níquel-plateadas.
4.8. Diseño del circuito electroneumático del proceso. A continuación, se presenta presenta el diagrama neu neumático: mático:
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Circuito
Diagrama de fuerza 27
TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
4.9. Programación en lenguaje ladder del proceso (comentario cada uno de los segmentos empleados en su programación Ladder) Diagrama de PLC en CADe SIMU Entrada PLC I0.0 I0.1 I0.2 I0 I0.3 .3 I0.4 0.4 I0.5 0.5 I0.6 0.6 I0.7 0.7 I1.0 1.0 I1.1
Salida PLC Q0.0 Q0 .0 Q0.1 Q0 .1 Q0.2 Q0 .2 Q0.3 Q0 .3 Q0.4 Q0.5 Q0 .5 Q0.6 Q0 .6
Descripción Pulsador Start Pulsador Stop Limit switch entrada de cilindros Limi Limitt swi switc tch h acum acumul ulac ació ión n de de ci cili lind ndro ross a la la sal salid ida ad de e cas caset eta ad de e pin pinta tado do Sensor ma magnéco B1 B1 (i (inicio de de ca carrera de de ci cilindro CA) CA) Sensor ma magnéco B2 B2 (( nal d de e ca carrera de de ci cilindro CA) CA) Sensor ma magnéco B3 B3 (i (inicio de de ca carrera de de ci cilindro CB) CB) Sensor ma magnéco B4 B4 (( nal d de e ca carrera de de ci cilindro CB CB) Int nte err rrup upto torr de de S Sto top p 2 ubic ubicad ado o a la sali salida da de case caseta ta de pin pinttado ado Pulsador Reset
Descripción Ele lect ctrrov ovál álvu vula la Y1 (C (Cil ilin indr dro o de de fr fren enad ado o CA CA ex exte ten ndi dido do)) Ele lect ctrrov ovál álvu vula la Y2 (P (Pis isto tola la de pi pint ntad ado o CC acva cvado do)) Ele lect ctrrov ovál álvu vula la Y3 (C (Cil ilin indr dro o de de capu capuccha CB ex exte tend ndiido do)) Rel elé é K1 (Mot (Motor or M1 de de ba band nda a tr transp anspor orta tado dora ra ence encend ndid ido) o) Relé K2 (Motor M2 de giro de plato encen cendido) Luz Luz ind indic icad ador ora a H1 (I (Ind ndic icad ador or cuan cuando do exis exista ta ac acum umul ulaci ación ón de cili cilind ndro ross a la la sal salid ida a Bo Boci cina na H1 (I (Ind ndic icad ador or au audi div vo o cua cuand ndo o exi exist sta a acu acumu mula laci ción ón de cil cilin indr dros os a la la sal salid ida a
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Diagrama Neumático en CADe SIMU
*Como en el software CADe Simu no hay opción para escoger toberas de las pistolas de pintado, se coloca un cilindro de simple efecto como alternativa. Diagrama de fuerza eléctrico
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Programación lenguaje Ladder Formula del proceso: M1+, 6 conteo, (CA+, M1-), 1 seg., CB+, 1 seg., (M2+, CC+), 10 seg., (M2+, CC+), 1 seg., CB-, 1seg., CA-.
Luego se reinic Luego reinicia ia el pro proces ceso o pe pero ro esta vez trab trabaja aja el cont contado adorr C2: 1conteo, (CA+, M1-)…………
M1+ M1+,,
Segmento 1 El pulsador Start (I0.0) inicia el proceso, acvando la marca M0.0, también resetea la marca M0.2. La marca M4.0 se encuentra en paralelo al pulsador Start porque va a iniciar el ciclo automáco. Segmento 2 La marca M0.0 y la conrmación del sensor magnéco B1 (I0.4) manda al motor M1 a prenderse. Segmento 3 El contador C1 esta congurado para que después del conteo de 6 pulsos acve la marca M1.0. Este contador es seteado al acvarse la marca M0.0, del segmento anterior, al detectar un cilindro el limit switch S1 (I0.2) y la marca M0.3 (NC) esta acvado al inicio del primer ciclo, al nalizar el 1er ciclo será desacvado y el contador C1 ya no trabajará. El contador será reiniciado al acvarse la marca M3.0 y al pulsarse el botón Start I0.0 Segmento 4 El contador C2 está congurado para que después del conteo de 1 pulso acve la marca M2.0. Este contador es seteado al acvarse la marca M0.0, del segmento anterior, al detectar un cilindro el limit switch S1 (I0.2) y la marca M0.3 (NA) esta desacvado al inicio del ciclo. Al nalizar el ciclo se acvará, para que el contador C2 pueda trabajar. El contador será reiniciado al acvarse la marca M3.0
Segmento 7 La acvación de la marca M0.1 acvará el temporizador T1 congurado a 1 segundo, pasado ese empo se seteará Q0.2 haciendo que el cilindro de capucha CB baje para cubrir la válvula del cilindro
Segmento 5 Las marcas M1.0 o M2.0 y la marca principal M0.0 setearán para que se acve el cilindro de frenado CA (Q0.0). El sensor magnéco B2 (I0.5) seteará la marca M0.1 y restea la marca M0.0. Segmento 6 La acvación de la marca M0.1 manda a apagar el motor M1 de la banda transportadora. El motor M1 se apagará también siempre que se encuentre presionado el interruptor Stop 2 (I1.0)
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Segmento 8 La marca M0.1 y la conrmación del sensor magnéco B4 (I0.7) acvarán el temporizador T2 seteado a 1 segundo, pasado ese empo se setea las salidas Q0.4 (Motor de plato de giro), Q0.1 (pistolas de pintado CC) y la marca M3.0 (reinicia a los contadores C1, C2 y acva el siguiente segmento) Segmento 9 Las marcas M0.1 y M3.0 acvarán el temporizador T3 seteado a 10 segundos, pasado ese empo se setea la marca M0.2 y se resetea la marca M0.1.
Segmento 10 La marca M0.2 resetea las salidas Q0.4 (se apaga moto de plato de giro) y Q0.1 (pistolas de pintado) Segmento 11 La marca M0.2 acva el temporizador T4 seteado a 1 segundo y pasado el empo se resetea la salida Q0.2 (el cilindro de capucha se levanta)
Segmento 12 La marca M0.2 y la conrmación del sensor magnéco B3 (I0.6) acvan el temporizador T5 seteado a 1 segundo, pasado ese empo se resetea Q0.0 (cilindro de frenado se desacva), se setea M0.3 (marca para deshabilitar y habilitar los contadores) y se acva marca M4.0 (para reinicio del ciclo en el primer segmento)
Segmento 13 El pulsador de stop (I0.1) reinicia las marcas del programa (para que ya no se siga ejecutando ningún movimiento más) y las salidas de los motores para que no se prendan y desacvara las pistolas de 31 pintado.
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4.10. Descripción y detalle de los indicadores de producción después de la automatización. Después de la automatización al proceso de cabina de pintado se analizo el indicador de productividad, se encontró que la cabina automatizada supera la demanda por día.
Cabina automazada1
700
11200
Cabina automazada2 Cabina automazada3
700 700
11200 11200
Cabina automazada4
700
11200
Producción propuesta
44800
149%
Demanda actual
30000
100%
Productividad 50000 45000
44800
40000 35000 30000
30000
25000 20000 15000 10000 5000
32
0
Produccion propuesta
Demanda actual
TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZ AUTOMATIZACIÓN ACIÓN INDUSTRIAL
CAPITULO V: COSTOS DE INVERSION Y OPERACIÓN 5.1. Costos de inversión ITEM
C CA ANTIDAD
UND
DESCRIPCCION
PRECIO $$
TABLERO PARA VALVULAS LOGICAS Y TEMPORIZADORES TEMPORIZADORES 1
6
Pza
Temporizador neumático PRTA10, de 0,1 a 30 Seg.
2
6
Pza
Base para temporizador, tipo cascada para manguera 4mm
3
9
Pza
Válvula lógica "OR"
4
9
Pza
Base para temporizador, tipo cascada para manguera 4mm
5
4
Pza
Válvula 5/2 1/8 biestable, accionamiento neumático, serie B3
6
1
Pza
Válvula 5/2 1/8 monoestable, accionamiento neumático, serie B3
7
1
Pza
Manifold para 05 válvulas de la serie B3, para riel 35mm
8
2
Pza
Regulador de presión 1/4", con manómetro serie 05
9
2
Pza
Soporte para montaje de regulador de presión
10
1
Pza
Filtro regulador con purga automática de 1/4", con soporte, serie 05
11
1
Pza
Válvula 3/2 de 1/4" de cierre tipo modular serie 05
1
Pza
Tablero metálico 800x600x250, IP65, plancha de 3mm de espesor, con visor de v idrio templado
3388.00
12
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZ AUTOMATIZACIÓN ACIÓN INDUSTRIAL
COMPONENTES PARA DETENCION DE BALON, SECUENCIA DE PINTADO Y ACUMULADOR DE BALONES 13
3
Pza
Limit switches heavy duty, NC, izquierda ó derecha serie J con varilla giratoria ZC2JY91, conexión 1/8"
14
1
Pza
Válvula 3/2 1/8" PUSH PULL
850.00
TABLERO PARA VALVULAS VALVULAS 3/2 1/8" PUSH PULL 15
6
Pza
Válvula 3/2 1/8" PUSH PULL
16
1
Pza
Filtro regulador con purga automática, de 1/4", serie 05, con soporte P PS955P S955P
17
1
Pza
Válvula 3/2 de 1/4" de cierre, modular serie 05
18
1
Pza
Tablero metálico de 400x400x250 mm, IP65, con los componentes antes mencionados
1400.00
CILINDROS NEUMATICOS DOBLE EFECTO 19
1
Pza
Cilindro para capucha, 80x160, doble efecto con vástago inoxidable 303, se i ncluye conectores y manguera 8mm necesaria para la instalación
400.00
20
1
Pza
Cilindro 50x160, dobleconectores efecto con yvástago inoxidable 303, pivote posterior y horquillapara en elfreno, vástago, se incluye manguera 8mm necesaria para la instalación
370.00
6408.00
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TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
5.2. Costos de operación SERVICIO DE INSTALACIÓN DE COMPONENTE COMPONENTESS NEUMATICOS Servició de instalación de los tableros y componentes neumácos descritos. Incluye: 02 días de instalación y 01 día de pruebas teniendo los componentes en stock. Personal a contar: 01 Ingeniero de obra y 02 técnicos. Movilidad propia Materiales neumácos para el correcto funcionamiento de los equipos Instalación de los gabinetes ya sea en pedestal o en pared
2,100.00
No Incluye Exámenes médicos Pedestal para el montaje de los tableros NOTA
Se req equi uie ere que el punto unto de alim alime entac ntació ión n del ai airre comprimido debe encontrarse a menos de 01 metro de distancia a los tableros Informar 10 días úles antes del inicio de los trabajos
El presupuesto total asciende a $ 10,039.44
El presupuesto de la estructura de cabina asciende a $19,500.00
Año
0
Incremento en ventas por aumento de producción Reducción de costos de mano de obra Gastos de mantenimiento Inversion Flujo Neto TIR VAN Payback
1
-$147,697 -$ -$1147,697
2
3
4
5
$7,545,825 $8,613,000 -$15,000
$8,319,175 $8,613,000 -$15,000
$8,319,175 $8,613,000 -$15,000
$8,319,175 $8,613,000 --$$15,000
$8,319,175 $8,613,000 -$ - $15,000
$1 $166,143,825
$16,917,175
$16,917,175
$$116,917,175
$1 $166,917,175
10 9%
$41,500,461 0.01 años
36
TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. Conclusiones
Con la automatización de la cabina de pintado se redujo las horas extras originadas por el incumplimiento de la demanda.
La ca cabi bina na de pint pintad ado o so sobr brep epas asa a la de dema mand nda a se sema mana nall de ba balo lone nes s pintados.
La au auto toma mati tiza zaci ción ón de la ca cabi bina na redu reduce ce al mí míni nimo mo los los ac acci cide dent ntes es laborales por temas de ergonomía, mala manipulación u otros.
6.2. Recomendacion Recomendaciones es
Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento a fin de evitar fallas en el sistema.
Se recomienda analizar los diversos procesos de la organización a fin de encontrar posibles mejoras de automatización.
Capacitar al personal en las diferentes tendencias e innovaciones del sector.
Referencias hps://www.redalyc.org/pdf/909/90922732005.pdf hps://revistaderobots.com/industria/auto hps://revistaderobots .com/industria/automazacion-industrial/ mazacion-industrial/ hps://www.se.com/pe/es/download/document/PE-PreciosSen_InterDePosicion/
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