Lean Sesion04
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Descripción: Lean Sesion04...
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Sistema de producción eficiente La forma de mantener el plazo y la productividad en un proyecto de construcción es teniendo un Sistema de Producción Efectivo. Para tener un Sistema de Producción Efectivo se tiene que cumplir los siguientes objetivos, en dicho orden de prioridad: • Asegurar que los flujos no paren • Lograr flujos eficientes • Lograr procesos eficientes
1era etapa. Asegurar que los flujos no paren. FLUJO PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
PROCESO 4
2da etapa. Los flujos no paran y son eficientes. PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
PROCESO 4
PROCESO 5
FLUJO PROCESO 5
3era etapa. Flujos y procesos eficientes. FLUJO PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
PROCESO 4
PROCESO 5
Lograr Flujos Eficientes Asegurar que los Flujos no paren
Lograr Procesos Eficientes Sistema de Producción Eficiente
Optimización de Procesos
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDADES Y CARTA DE BALANCE
General • •
• •
Son mediciones de trabajo en campo Según Serpell (1993) son necesarias 384 mediciones. Nos permiten determinar el diseño de los métodos constructivos que se utilizarán y cuantificarán en la totalidad de la obra, además del porcentaje de TP, TC y TNC en cada cuadrilla. Estos valores nos permiten estandarizar nuestros resultados para luego poder ser comparados. También nos permiten cuantificar los principales tipos de pérdidas.
TP
(Actividades de conversión)
TC + TNC
(Pérdidas del proceso)
Nivel General de Actividad • Se realiza de manera aleatoria en toda la obra • Muestra sobre todos los obreros • Los resultados sirven para detectar y cuantificar las principales pérdidas. Se arma una estrategia para eliminarlas o reducirlas • Los resultados permiten su comparación con estándares internacionales.
Procedimiento • Toma de Datos: Recorrer la obra entera Punto estático con 100% de visualización • Cada vez que se tope con un obrero deberá apuntar la cuadrilla y el trabajo que está realizando • De ser TC o TNC, se clasificará con una mayor especificación
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Carta de Balance • Se centra en una actividad específica. • Se trata de determinar cómo se divide el tiempo que se le dedica a cada una de las tareas dentro de una operación. • Entender la secuencia constructiva real que se está utilizando, optimizar el proceso, posibilidad de introducir un cambio tecnológico, determinar los porcentajes de ocupación del tiempo. • Hallar el número óptimo de obreros en cada cuadrilla.
Carta de Balance • Se realiza desde un punto fijo donde se visualice la actividad entera. • El tipo de trabajo dentro de cada actividad se define previo al inicio de la medición. • Cada medición tiene una duración de un minuto. • Se asigna el tipo de trabajo que se encuentre realizando cada obrero en el momento de la medición. • El método es recomendable para una cuadrilla de máximo 8-10 obreros.
Formatos
Formatos
Caso: Vaciado de Losa
Conclusiones y Comentarios • Los datos a nivel de cuadrilla en general, han dado como resultado un trabajo productivo de 44%, esto indicaría que se está trabajando por encima del promedio de grasa superficial. • El trabajo No Contributorio se encuentra en un rango de 32%, indicando que solo las dos terceras partes del tiempo se utilizan para realizar el perfilado del terreno. Este porcentaje tiene un gran margen de mejora y lo óptimo sería reducir este porcentaje.
Conclusiones y Comentarios • Se ha observado que la gran mayoría del personal posee un porcentaje alrededor del 30% de trabajo No Contributorio, esto indicaría que sería posible reducir la cuadrilla en una persona. • Sin embargo para realizar este cambio es necesario tener una mayor cantidad de datos puesto que al realizar la presente carta de balance existieron trabajadores que rotaban en la actividad y por lo que no se podría tener una confiabilidad alta en sus porcentajes de trabajo.
PROCESO ANALIZADO: Solaqueo de muros y vestidura de derrames
OBJETIVO: optimizar el proceso de solaqueo de muros y vestidura de derrames, aplicando los conceptos del lean construction estudiados en clase.
DATOS TECNICOS: CIMENTACION: Losa de cimentación de concreto armado MUROS: Concreto Armado (SISTEMA DE PLACAS) TECHOS: Losas macizas de concreto armado. PLAZO DE CONSTRUCCION: 6 MESES AREA CONSTRUIDA: 11,334 M2 AREA DE DEPARATAMENTO: 65 M2 CANTIDAD DE MUROS X M2: 1.50 M2 CANTIDAD DE ACERO X M2: 17 KG. CANTIDAD DE CONCRETO X M2: 0.45 M3
METODOLOGIA DEL LEAN CONSTRUCTION Reducción de las actividades que no agregan valor. Simplificación mediante la reducción de actividades. Reducción del tiempo de los ciclos. Enfoque en el control de los procesos completos. Introducción de la mejora continua dentro de nuestros procesos.
RECURSOS UTILIZADOS •Un asistente de campo, ingeniero civil recién egresado. •Formato de carta de balance. •Tablilla. •Cronómetro. •Lápiz. •Cámara fotográfica
DESARROLLO DE LA METODOLOGIA •RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CONTRIBUTORIAS Y NO CONTRIBUTORIAS.
•DESCRIPCION DEL FLUJO DEL PROCESO. •PREPARACION DE FORMATO DE TOMA DE DATOS
•TOMA DE DATOS •RESULTADOS
RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CONTRIBUTORIAS Y NO CONTRIBUTORIAS.
Trabajos Productivos •Colocación de mezcla •Enlucido/solaqueo
Trabajos Contributorios: •Transporte de Insumos •Preparación de mezcla •Transporte de mezcla seca •Preparación de mezcla húmeda •Preparación de superficie •Colocación de reglas niveladas •Inspección
TRABAJOS CONTRIBUTORIOS PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
COLOCACIÓN DE REGLAS NIVELADAS
COLOCACIÓN DE REGLAS NIVELADAS
TRABAJOS PRODUCTIVOS COLOCACIÓN DE MEZCLA
COLOCACIÓN DE MEZCLA
ENLUCIDO DE MUROS
ENLUCIDO DE VANO
ENLUCIDO DE VANO
MUROS Y VANOS TERMINADOS
FIN
FLUJO DE PROCESOS TRANSPORTE DE INSUMOS
PREPARACIÓN DE MEZCLA SECA
TRANSPORTE DE MEZCLA SECA
INSPECCIÓN
ENLUCIDO/ SOLAQUEO
COLOCACIÓN MEZCLA
PREPARACIÓN DE MEZCLA HÚMEDA
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
COLOCACIÓN DE REGLAS NIVELADAS
SI
APROBADO
NO
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO SOLAQUEO DE MUROS Y ENLUCIDO DE VANOS
FORMATO FORMATO DE TOMA DE DATOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HOJA : OBRA:
TRANSPORTE INSUMOS PREPARACION MEZCLA SECA PREPARACION DE SUPERFICIE PREPARACION MEZCLA HUMEDA COLOCACION REGLAS NIVELADAS COLOCACION DE MEZCLA ENLUCIDO ESPERA INSPECCION TRABAJO REHECHO LIMPIEZA / RECOJO DE MEZCLA OTROS Hora
OP 1
OP 2
OP 3
BLOCK: DPTO: H EC H A P OR :
OP 4
OP 5
OP 6
AY 1
AY 2
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL
6 OPERARIOS 2 AYUDANTES
PLANTA TÍPICA
RESULTADOS DE MEDICIÓN (6 OPERARIOS + 2 AYUDANTES)
RESULTADOS DE MEDICIÓN (6 OPERARIOS + 2 AYUDANTES)
NIVEL DE ACTIVIDAD DE CADA COMPONENTE DE LA CUADRILLA
12.3%
100.0% 90.0%
45.0%
80.0% 70.0%
TRABAJO PRODUCTIVO
TRA B A JO NO CONTRIB UTORIO TRA B A JO CONTRIB UTORIO TRA B A JO P RODUCTIVO
60.0% 50.0%
TRABAJO CONTRIBUTORIO TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
40.0% 30.0%
42.7%
20.0%
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD DE LA CUADRILLA
10.0% 0.0% OP 1
OP 2
OP 3
OP 4
OP 5
OP 6
AY 1
AY 2
RESULTADOS DE MEDICIÓN TRABAJO CONTRIBUTORIO (2 AYUDANTES) TRA NSP ORTE INSUM OS
20.70% 1.27%
P REP A RA CION M EZCLA SECA
1.91% 0.96%
2.23%
P REP A RA CION DE SUP ERFICIE
COLOCA CION REGLA S NIVELA DA S
INSP ECCION
72.93% LIM P IEZA / RECOJO DE M EZCLA
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO CONTRIBUTORIO
OPORTUNIDAD DE MEJORA Analizando los resultados de los trabajos contributorios y no contributorios de los ayudantes observamos una oportunidad de mejora reduciendo un ayudante, porque su tiempo de trabajo está dedicado al 90% en transporte de mezcla seca, limpieza y recojo de mezcla húmeda que utiliza el operario.
La actividad de recoger la mezcla húmeda será realizada por el operario, y solo se transportará la mezcla necesaria para cada departamento.
RESULTADOS DE MEDICIÓN (6 OPERARIOS + 1 AYUDANTE)
RESULTADOS DE MEDICIÓN (6 OPERARIOS + 1 AYUDANTE)
NIVEL DE ACTIVIDAD DE CADA COMPONENTE DE LA CUADRILLA
6.8%
100.0% 90.0%
TRABAJO PRODUCTIVO
80.0%
TRABAJO CONTRIBUTORIO
70.0%
TRA B A JO NO CONTRIB UTORIO TRA B A JO CONTRIB UTORIO TRA B A JO P RODUCTIVO
60.0% 50.0%
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO
40.0% 30.0%
38.8%
20.0%
54.4%
10.0% 0.0% OP 1
OP 2
OP 3
OP 4
OP 5
OP 6
AY 1
NIVEL GENERAL DE ACTIVIDAD DE LA CUADRILLA
RESULTADOS DE MEDICIÓN TRABAJO CONTRIBUTORIO ( 1 AYUDANTE) TRA NSP ORTE INSUM OS
P REP A RA CION M EZCLA SECA
36.49% P REP A RA CION DE SUP ERFICIE
COLOCA CION REGLA S NIVELA DA S
55.86% INSP ECCION
0.00% 7.66%
LIM P IEZA / RECOJO DE M EZCLA
AHORRO DE MANO DE OBRA 2 ETAPA: ELIMINACIÓN DE 1 AYUDANTE DE LA CUADRILLA. DEPARTAMENTOS X EJECUTAR DESPUES DE LA MEJORA: 70 UND. AVANCE DE CADA CUADRILLA: 1 DPTO X DIA HORAS HOMBRE AHORRADAS: 1 AYUDANTE: 8.5HH X 70 UND = 595 HH COSTO DE HH: S/. 10.40 AHORRO EN 2 ETAPA: 595 HH X S/.10.40 = S/. 6,188.00
AHORRO DE MANO DE OBRA 3 ETAPA (200 DPTOS) AHORRO: 200 DPTOS X 8.5 HH X S/.10.40 = S/. 17,680.00
CONCLUSIONES: El análisis de los resultados del sistema de medición utilizado nos ayuda a tomar decisiones de mejoras y elevar el trabajo productivo. Las mejoras se traducen en dinero que se ahorra, es decir reducimos los costos de construcción. Al eliminar un ayudante, los trabajos contributorios y no contributorios disminuyeron y el trabajo productivo aumenta.
INFORME CARTA BALANCE
BARRANCO 360
UBICACIÓN
VISTA GENERAL DEL PROYECTO
PROYECTO: BARRANCO 360
EJECUTOR: CONSTRUCTORA EDIFICA S.A.C.
DESCRIPCION: •Ubicación: Av. San Martín N° 625 Mz. B Lote 7, distrito de Barranco. •Vivienda multifamiliar de 10 departamentos por piso. •Teniendo en total 98 departamentos, además de 83 espacios para estacionamientos distribuidos en 03 sótanos. •El área del terreno es de 1,113.75 m2, mientras que el área techada del proyecto es de 9,615.37 m2. •La vivienda Residencial cuenta con 01 acceso peatonal y 01 ingreso/salida vehicular, que comunica los sótanos con rampa, todas con frente a la Av. San Martín.
• PROCESO ANALIZADO: • SOLAQUEO DE PISOS
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
Metrado Aproximado: 55 m2
Cuadrilla: 2 Oficiales y 1 Ayudante
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Trabajos Productivos •Nivelación (Reglado) •Colocación de mezcla •Esparcir mezcla •Esparcir cemento •Acabado Final (Nivelar)
Trabajos Contributorios •Transporte de Materiales / Herramientas •Instrucciones •Limpieza de herramientas •Humedecer la zona •Preparar Nivelado •Preparación de mezcla
Trabajos No Contributorios •Esperas y descansos •Viajes •SSHH •Limpieza
TRABAJOS PRODUCTIVOS
NIVELACIÓN/REGLADO
ESPARCIR CEMENTO
ACABADO FINAL
TRABAJOS CONTRIBUTORIOS
LIMPIEZA DE MATERIALES
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
FORMATO DE DATOS Nivelación – Reglado
28.63%
Colocación de Mezcla
9.40%
Esparcir Mezcla
26.50%
Esparcir Cemento
12.39%
Acabado Final (Nivelar) Transporte de Materiales / Herramientas Instrucciones Limpieza de Herramientas
RESULTADOS GENERAL
23.08%
21% 40.23%
45%
Trabajo Contributorio
4.05% 10.34%
Humedecer la zona
7.47%
Preparar Nivelado
0.57%
Preparación de Mezcla
37.36%
Esperas
23.58%
Viajes
3.77%
SSHH
38.68%
Limpieza
33.96%
Trabajo Productivo
Trabajo No Contributorio
34%
Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo No Contributorio
45% 34% 21%
RESULTADOS
Actividad (TP)
45.53%
Nivelación (Con Regla)
28.63%
Colocación de Mezcla
9.40%
Esparcir mezcla
26.50%
Esparcir cemento
12.39%
Acabado final (Nivelación)
23.08%
RESULTADOS
Actividad (TC) Transporte de materiales/herramientas Instrucciones
33.85%
Limpieza de herramientas
10.34%
40.23% 4.02%
Humedecer la zona
7.47%
Preparar Nivel (Cerámica)
0.57%
Preparación de mezcla
37.36%
RESULTADOS
Actividad (TNC)
Esperas y descansos
20.62%
23.58%
Viajes
3.77%
SSHH
38.68%
Limpieza
33.96%
RESULTADOS
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES Existe un 21% de TNC.
De este el 39% es en SSHH 34% en Limpieza Este 34% obtenido en Limpieza se da porque resulta necesario limpiar el área donde se preparó la mezcla por que el piso ya esta terminado. Sin embargo trabajar en esta área conlleva a hacer mas TNC. El valor del 39% en SSHH es porque la partida se encuentra en el 10mo piso y les tomaría aproximadamente 10min entre bajar y subir. La cuadrilla es adecuada para el tamaño de los departamentos Al día la cuadrilla realizó 1 departamento y medio Se tiene un 36 % de TC 40% del TC corresponde a Transporte de materiales y herramientas y un 37% de TC pertenece a la preparación de mezcla
La preparación de la mezcla lo realiza casi en su totalidad el ayudante que cuenta con un 62% de TC La cuadrilla cuenta con 48% de TP El 29% del TP corresponde a Nivelación mediante reglado y otro 27% de esparcir la mezcla.
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES La medición se realizo a las 10 - 11 am, momento en el que uno de los oficiales ya se encontraba reglando, mientras que el otro terminaba de preparar el nivel al cual vaciar. Se realizo una segunda medición desde las 4 - 5 pm, se pudo observar que el ayudante abastecía también a otra cuadrilla que estaba preparando los materiales para el día siguiente. Del 23% de TNC que tiene el ayudante, el 24% de TNC pertenece a Limpieza, esto se debe a que la mezcla lo preparaba en un departamento que ya había sido zolaqueado anteriormente. También se pudo observar al final de la jornada que los oficiales alargaban la labor porque ya tenían visto que terminarían su trabajo para las 5. Esto puede deberse a que tenían que entregar listo 1 departamento y medio por día. La recomendación que se podría hacer sería que entreguen 2 departamentos por día y así tengan un trabajo continuo sin mucho tiempo perdido.
INFORME CARTA BALANCE
LA DALMACIA
VISTA GENERAL DEL PROYECTO
UBICACIÓN Calle Comandante Arístides Aljovín N° 630,Miraflores
PROYECTO: LA DALMACIA
EJECUTOR: CONSTRUCTORA EDIFICA S.A.C.
DESCRIPCION: •Ubica: Calle Comandante Arístides Aljovín N° 630, Miraflores •Edificio, de 7 pisos de altura y 3 niveles de sótano y medio, 76 departamentos en total y 109 autos en 97 plazas de parqueo, resueltos internamente en los niveles subterráneos. •El área del terreno es de 1439.62 m2, mientras que el área techada del proyecto es de 12372.47 m2. •Cuenta con dos frentes; una fachada por la Calle San Fernando y otra por la calle Aljovín, cada uno de ellos con ingresos peatonales independientes y con un núcleo propio de circulaciones verticales (escaleras y ascensores independientes).
DATOS TÉCNICOS Descripción de la Partida
Cantidad
Und.
Excavación Localizada
23,617
M3
Rellenos
462
M3
Concreto Premezclado
4,307
M3
Encofrado
28,841
M2
Acero de Refuerzo
355,258
KG
Enchape de pisos
10,132
M2
Muros de cerramiento
12,013
M2
Tarrajeo
24,097
M2
Solaqueo
3,268
M2
Zocalos
3,392
M2
Pintura
15,779
M2
• PROCESO ANALIZADO: • TARRAJEO DE FACHADA
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Trabajos Productivos •Colocación de mezcla •Nivelación-reglado •Acabado
Trabajos Contributorios •Preparación de mezcla •Transporte de material •Humedecer Mezcla •Encofrado •Humedecer Pared •Instrucciones •Pedidos •Limpieza Material •Coger materiales •Mediciones
Trabajos No Contributorios •Limpieza •Esperas •Viajes
TRABAJOS PRODUCTIVOS COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ACABADO FINAL
NIVELACIÓN/REGLADO
TRABAJOS CONTRIBUTORIOS
PREPARACIÓN DE MEZCLA
TRANSPORTE DE MATERIAL
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
ÁREA DE TRABAJO
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
FORMATO DE DATOS Nivelación-reglado
31.47%
Colocación de mezcla
18.75%
Acabado
49.78%
Transporte de material
22.89%
RESULTADOS GENERAL 25%
Preparación de mezcla
59.15%
46%
Trabajo Productivo Trabajo Contributorio
Humedecer mezcla
8.80%
Mediciones
9.15%
Limpieza
57.14%
29%
Trabajo Productivo
Esperas
42.46%
Trabajo Contributorio
Viajes
0.40%
Trabajo No Contributorio
Trabajo No Contributorio
47% 28% 25%
RESULTADOS
Actividad (TP)
46.40%
Nivelación-reglado
31.47%
Colocación de mezcla
18.75%
Acabado
49.78%
RESULTADOS
Actividad (TC)
28.40%
Transporte de material
22.89%
Preparación de mezcla
59.15%
Humedecer mezcla
8.80%
Mediciones
9.15%
RESULTADOS
Actividad (TNC)
25.20%
Limpieza
57.14%
Esperas
42.46%
Viajes
0.40%
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
OBSERVACIONES •Cuadrilla de 10 operarios, con 4 ayudantes. •47% de trabajo productivo, 50% dedicado a el acabado final. •28% de trabajo contributorio, dedicado en casi un 60 % a la preparación de la mezcla. •25% de trabajo no contributorio, 57% del cual es gastado en limpieza. •El ayudante 1 estuvo haciendo trabajo productivo durante esta medición.
RECOMENDACIONES
•Los dos ayudantes que se encuentran en el andamio deberían realizar también trabajo productivo ya que sino, pierden mucho tiempo en esperas. •De lo contrario, se recomendaría colocar una polea para que los ayudantes puedan subir los materiales desde abajo, y de esta manera, reducir un ayudante en la cuadrilla, ya que el ayudante 2 tiene un 60% de trabajo no contributorio.
• INFORME CARTA BALANCE
PUESTA DEL SOL
VISTA GENERAL DEL PROYECTO
UBICACIÓN
Ubicación: Av. Paseo de la República 6387, Miraflores.
PROYECTO:
EDIFICIO MULTIFAMILIAR VIA EXPRESA – PUESTA DEL SOL
EJECUTOR:
CONSTRUCTORA EDIFICA S.A.C.
DESCRIPCION:
•Ubicación: Av. Paseo de la República 6387, Miraflores •Edificio, de 17 pisos de altura y 3 niveles de sótano, 30 departamentos en total. •Cuenta con 42 estacionamientos en total. •El área del terreno es de 531 m2, mientras que el área techada del proyecto es de 5471 m2. •Cuenta con un frente que da hacia la Av. Paseo de la República con ingresos peatonales independientes.
• PROCESO ANALIZADO: • ENCOFRADO DE MURO PANTALLA Información:
El proceso analizado corresponde a dos paños del 2do anillo del muro anclado. Se contabilizo durante los días 6 y 7 de Diciembre.
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Trabajos Productivos •Armado de Panel •Tapa Lateral •Tecnopor en junta •Instalación de puntales •Instalación de viga •Instalación de rigidizadores •Colocación de tecnopor •Colocación de cachimba Trabajos No Contributorios •Esperas y Descanso •SSHH •Viajes
Trabajos Contributorios •Cortar madera •Transporte •Plomada •Armado de Contrafuerte •Armado de Mesula •Orden y Limpieza •Habilitación de Materiales •Medición •Armado de base •Transporte de herramientas •Asegurar rigidizadores con alambre-madera •Aplicación de desmoldante
TRABAJOS PRODUCTIVOS
ARMADO DE PANEL
INSTALACIÓN DE RIGIDIZADORES
INSTALACIÓN DE VIGA
INSTALACIÓN DE PUNTALES
TRABAJOS CONTRIBUTORIOS
TRANSPORTE
APLICACIÓN DE DESMOLDANTE
TRABAJOS CONTRIBUTORIOS
ARMADO DE MÉNSULA
TRABAJOS NO CONTRIBUTORIOS
ESPERAS Y DESCANSOS
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
FORMATO DE DATOS Armado de Panel Tapa Lateral Tecnopor en junta Instalación de Puntales Instalación de Viga Instalación de Rigidizadores Colocación de tecnopor Colocación de cachimba Cortar madera Transporte Plomada Armado de Contrafuerte Armado de ménsula Orden y limpieza Habilitación de material Medición Armado de base Transporte de herramientas
22.89%
13.60% 22.55%
Trabajo Productivo
21%
Asegurar rigidizadores con alambre-madera Aplicación de desmoldante Esperas y Descanso SS.HH Viajes
12.95%
Trabajo Contributorio
42%
4.66% 90.36% 1.45% 8.19%
Trabajo No Contributorio
37%
30.37% 15.15% 23.09% 5.32% 3.17% 2.19% 6.09% 2.03% 10.56% 4.48% 9.87% 7.29% 3.73%
RESULTADOS GENERAL 21% 37%
Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo No Contributorio
42%
RESULTADOS Actividad (TP)
20.71%
TRABAJO PRODUCTIVO 35.00%
Armado de Panel Tapa Lateral Tecnopor en junta Instalación de Puntales Instalación de Viga Instalación de Rigidizadores Colocación de tecnopor Colocación de cachimba
23.21%
30.00% 25.00%
31.82% 13.87%
31.82%
23.53%
23.21%
20.00% 15.00%
13.87%
10.00%
23.53% 4.74% 2.83%
5.00% 0.00%
4.74%
2.83%
RESULTADOS Actividad (TC) Cortar madera Transporte Plomada Armado de Contrafuerte Armado de ménsula Orden y limpieza Habilitación de material Medición Armado de base Transporte de herramientas Asegurar rigidizadores con alambre-madera Aplicación de desmoldante
42.34% 2.05% 6.05% 1.91% 11.43% 4.32% 11.37% 7.33% 4.86%
TRABAJO CONTRIBUTORIO 25.00% 21.15% 20.00% 15.00% 11.43% 10.00%
12.76%
11.37%
7.33% 6.05% 4.32%
5.00% 2.05%
4.86%
4.63%
1.91% 0.00%
12.76% 21.15% 12.15% 4.63%
0.00%
12.15%
0.00%
RESULTADOS TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 100.00% 91.33%
Actividad (TNC)
36.95%
90.00%
91.33%
80.00%
SS.HH
1.15%
70.00%
Viajes
7.52%
Esperas y Descanso
60.00% 50.00% 40.00%
30.00% 20.00% 7.52%
10.00%
1.15% 0.00% Esperas y Descanso
SS.HH
Viajes
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
RESULTADOS
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES OBSERVACIONES:
Cuadrilla de 7 personas: 1 Capataz 3 Operarios 3 Ayudantes, ( uno de ellos pertenece a la cuadrilla de vaciado) Se obtuvo un TP de 21%, de los cuales: -32% corresponde a la instalación de puntales -23% corresponde al Armado de Panel y la Instalación de Rigidizadores. TRABAJO PRODUCTIVO 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
31.82% 23.53%
23.21% 13.87%
4.74%
2.83%
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES OBSERVACIONES: Se Obtuvo 42% de Trabajo Contributorio.
-- El 21% corresponde al transporte de materiales. Esto se debe principalmente a que los materiales se encuentran apilados en el paño que anteriormente donde se desencofro. Esto genera retrasos a la cuadrilla, es uno de los motivos por el cual se obtiene tantas Esperas.
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES OBSERVACIONES: • Se obtuvo un 37% de TNC. • El 91% del TNC se debe a Esperas y Retrasos. • Estas esperas se deben al inicio al subcontratista de Acero, ya que la cuadrilla termina de desencofrar y no tiene listo el frente donde deben encofrar. También se generan esperar a las 11:45 porque al ser ya una hora cercana al almuerzo, la cuadrilla baja su ritmo de trabajo.
No entra al frente toda la cuadrilla de encofrado, esperan al subcontratista.
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES OBSERVACIONES: La cuadrilla se encuentra sobredimensionada ya que uno de los ayudantes se encontraba mal de salud y entro un personal de la cuadrilla de vaciado. Luego la cuadrilla quedo sobredimensionada en 7 (sin contar al capataz). Se podría optar en regresar al ayudante extra a la cuadrilla de vaciado. Mientras se desencofra, se ve refleja más el sobredimensionamiento de la cuadrilla. En la imagen, el ayudante se encuentra conversando con la cuadrilla de perfilado
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES También se podría optar a que uno de los integrantes de la cuadrilla se dedique únicamente al transporte de materiales durante todo el tiempo que se realice la partida. De esta manera evitar las Esperas y Descansos; pero esto debe realizarse de manera planificada y sin esperar a que falte el recurso/herramienta para transportarla.
En la imagen, generalmente se producen conversaciones entre los empleados.
Teoría de Lotes El lote de producción (LP) es la cantidad total de productos terminados por una actividad en un sector y que serán pasados en total a una siguiente actividad. El lote de transferencia (LT) será la cantidad de productos que se va pasando de una actividad a la siguiente en una etapa. Tradicionalmente se ha trabajado con un lote de transferencia igual al lote de producción, pero mientras menor sea el lote de transferencia, mayor será el ahorro del tiempo. Lo ideal es que una cuadrilla entregue sus productos apenas los termine para que la siguiente cuadrilla empiece el trabajo lo antes posible.
Aplicación de la Teoría de Lotes OBJETIVOS: • Mostrar cómo la disminución de lote de transferencia (LT) con respecto al lote de producción (LP) nos dará buenos resultados. • Obtener una gráfica donde nos muestra la evolución debido a la disminución del lote de transferencia. • Mostrar la curva de aprendizaje que se genera debido a la especialización en su proceso. • Concientizar que la aplicación de las herramientas del LEAN CONSTRUCTION dependen íntegramente de nosotros.
LT
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