Informe HP 500

March 8, 2018 | Author: Sebastian Guillermo Zepeda Alvarez | Category: Welding, Science, Engineering, Nature
Share Embed Donate


Short Description

Descripción: informe chancador hp 500 metso mantencion revision buje juego holgura...

Description

Mantención Chancador HP-500 Enrique Gahona M. Capataz mecanico Pucobre T: 052-209666 E: [email protected]

Mantención Chancador HP-500 | 2

1. OBJETIVO 2. ANTECEDENTES ➢ Equipo

:

➢ Horas trabajadas con carga

:

➢ Horas trabajadas

:

➢ Utlimo cambio

:

DESCRIPCION DEL TRABAJO 2.1. ANTECEDENTES PREVIOS

➢ Tiempo planificado

:

➢ Tiempo real

:

3. ANOMALIAS: ➢ .

4. REPUESTOS UTILIZADOS. 5. RECOMENDACIONES PROXIMO TRABAJO.

Mantención Chancador HP-500 | 3

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Equipos, Herramientas e Insumos Principales ▪

Medidor de Nivel Digital Spi · Tronic Pro 360.



Máquina de Soldar Kemppi minac 150.



Electrodos de Soldadura Lincoln.

Mantención Chancador HP-500 | 4



Kit de Tintas Spotcheck (Limpiador, Penetrante y Revelador).



Feeler.



Equipo de Oxicorte.

Mantención Chancador HP-500 | 5



Galletero.



Caja de Herramientas.



Galga de Anillo de Ajuste.

Mantención Chancador HP-500 | 6



Cámara Termogáfica de Infrarrojos Fluke.

Mantención Chancador HP-500 | 7

Inspeción de Estado de Estructura Anillo de Ajuste Limpieza Para realizar dicha inspección, primero se procedió a realizar la limpieza superficial del roscado y el exterior de la pieza por medio de espátula y paños de limpieza.

Posterior a la limpieza superficial, se procedió a la utilización del spray limpiador Spotcheck sobre el roscado de la pieza para una limpieza más detallada y profunda.

Mantención Chancador HP-500 | 8

Luego de aplicar el spray limpiador, se procedió a la extracción de la suciedad despegada por el mismo y un posterior secado por medio de la utilización de paños de limpieza.

Medición de Desgaste en Roscado Posterior a la limpieza detallada del roscado, se procedió ubicar frente a esta sección del anillo de ajuste una galga especial para el formato del roscado de esta pieza.

Mantención Chancador HP-500 | 9

Al situar la galga sobre el hilo de la pieza se procedió a introducir diferentes láminas del feeler entre el roscado del anillo de ajuste y la galga, obteniendo una tolerancia de…………….

Inspección de Grietas en Roscado Luego de haber aplicado el spray limpiador, se procedió a utilizar el spray penetrador en el roscado del anillo de ajuste, el cual se introduce en las posibles grietas presentes.

Mantención Chancador HP-500 | 10

Posterior al aplicado del spray penetrador en todo el área correspondiente al roscado, se procedió a esperar la introdución de la tinta en posibles grietas por aproximadamente 15 munitos. Posterior a la espera, se quito el exceso de tinta penetradora con paños de limpieza.

Luego de haber retirado todo el penetrante dispuesto superficialmente, se aplicó el spray revelador por todo el área del roscado.

Mantención Chancador HP-500 | 11

Inspección de Grietas en Carcaza Principal Al igual que el anillo de ajuste, se procedio a realizar la inspección de grietas en la carcasa principal del equipo, utilizando el mismo procedimiento anterior.

Mantención Chancador HP-500 | 12

Medición de Nivel en Eje Principal Para realizar esta medición se posicionó el medidor de nivel digital Spi · Tronic Pro 360 sobre el extremo superior del eje principal, entregando una variación de nivel de 0,0° a 0,1°.

Mantención Chancador HP-500 | 13

Reemplazo de Conjunto Cilindro Hidráulico-Acumulador Para la extracción de los cilindros-acumuladores se comenzo desconectando las lineas hidráulicas correspondientes al cilindro, sellando los terminales mediante paños de limpieza.

Luego de desconectar dichas lineas, se procedió a la extracción del pasador con su correspondiente chaveta. Posteriormente se procedió a sujetar el conjunto al puente grúa por medio de una cuerda tipo plana.

Mantención Chancador HP-500 | 14

Luego, mediante el control remoto del punte grúa, se envió cuidadosamente el conjunto hacia la zona inferior del área.

Mantención Chancador HP-500 | 15

Para la instalación del nuevo conjunto cilindro hidráulico-acumulador, se realizó el mismo procedimiento visto anteriormente pero de forma inversa.

Reparación de Contrapeso Como se puede ver en la imagen inferior, el contrapeso del equipo presentaba cortes rectangulares en la parte superior de su estructura para la extracción de pernos de sujeción, por lo que se debió unir por medio de soldadura con parches de metal para sellar el conjunto.

Mantención Chancador HP-500 | 16

Reparación de Carcasa de Contraeje Como muestra la imagen inferior, la carcasa del contraeje presentaba un corte en su estructura, por lo que se procedió a rellenar con una barra de acero, soldandola y sellando el corte presentado.

Mantención Chancador HP-500 | 17

Montaje de Conjunto Excéntrico y Socket Para el montaje del conjunto excéntrico, primero se aplicó aceite lubricante por alrededor del eje principal para facilitar la introducción entre del coginete excéntrico y su conjunto.

Luego de la lubricación del eje principal, se procedio a instalar el conjunto excéntrico sobre el eje principal.

Mantención Chancador HP-500 | 18

Paralelamente al trabajo de montaje del conjunto excéntrico, se realizaba la limpieza del socket y socket liner para su posterior montaje sobre el eje principal.

Luego de limpiar estos componentes, el socket fue elevado por medio del puente grúa con el fin de acercar este componente sobre el eje principal. Cuando el socket se dispuso sobre el eje principal, por medio de un soplete se procedió al aumento de temperatura del socket por 80° celsius sobre la temperatura ambiente, siendo medido constantemente por la Cámara Termogáfica de Infrarrojos Fluke.

Chancador GY-ROOL devuelto a su condicion basica.

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF