Cip Sesion 6 - x Brioso 2015

March 28, 2018 | Author: Alexis C. Vigo | Category: Industrial Engineering, Program Optimization, Transport, Industries, Engineering
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Descripción: Cip Sesion 6...

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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA CIP CAPÍTULO DE INGENIERÍA CIVIL CURSO – TALLER GESTIÓN LEAN EN LA CONSTRUCCIÓN SESIÓN 6

Dr.(c) Ing. Xavier Brioso Lescano Profesor Asociado PUCP Coordinador del Área de Construcción y Gestión

Ahora que los flujos no van a parar y están optimizados… OPTIMICEMOS LOS PROCESOS!!! Flujos No Paren

Flujos Eficientes

Procesos Eficientes

LEAN ESTIMACIÓN DE PERDIDAS Porcentaje del costo total de obra (%) Costos debidos a atrasos

1.5%

Reparaciones y re-trabajos

2.0%

Dosificaciones no optimizadas

2.0%

Pérdidas por mala calidad

3.5%

Sobre espesores de mortero

5.0%

Restos de material

5.0%

Reparación obras entregadas

5.0 %

Proyectos no optimizados

6.0%

TOTAL

30.0% Claudio Picchi, 1993

LEAN Nueva filosofía de Lean Construction MODELO 1: TRANSFORMACION

E

(PUSH)

S Transformación

MODELO 2: TRANSFORMACION - FLUJO

MODELO 3: TRANSFORMACION-FLUJO-VALOR (TFV)

(PULL) Trabajo Rehecho

E Transporte

Espera

TC

TNC

Transformación X

TP

TNC

X

Inspección

TC

Agregan S Valor Cliente No agregan Valor

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO El trabajo realizado por los obreros y equipos se puede dividir en 3 categorías: Trabajo Productivo (TP) Trabajo Contributorio (TC) Trabajo No Contributorio (TNC)

Trabajo Productivo (TP) • Trabajo que aporta en forma directa a la producción: genera avance. • Ejemplos:

Colocación de Ladrillos

Trabajo Productivo (TP) • Trabajo que aporta en forma directa a la producción: genera avance. • Ejemplos:

Instalado de Acero

Trabajo Contributorio (TC) • Trabajo de apoyo que debe ser realizado para que pueda ejecutarse el TP: no genera avance, pero es necesario. • No aporta directamente valor • Algunos autores lo consideran una pérdida en segunda categoría • Ejemplos: Transporte de Ladrillos

Trabajo Contributorio (TC) • Trabajo de apoyo que debe ser realizado para que pueda ejecutarse el TP: no genera avance, pero es necesario. • No aporta directamente valor • Algunos autores lo consideran una pérdida en segunda categoría • Ejemplos: Capacitaciones, inspecciones

Trabajo No Contributorio (TNC) • No genera avance y tampoco es necesaria. • Actividades que no son necesarias, tienen un costo y caen directamente en la categoría de pérdida • Ejemplos:

Trabajos Rehechos

7 Desperdicios • • • • • • •

Sobre - Producción Esperas Transporte Sobre - Procesamiento Inventario Movimientos Defectos (Trabajos Rehechos)

Defectos Producir Tiempo Mover Mayor Acumulación Cualquier eldurante trabajo más material de movimiento producción de de delun productos lomás necesario que proceso que de demanda generan lono y/o que a es unno el cliente. agrega necesario. producto materiales necesario consumo valor. ode De para en Incluye servicio materiales, las Incluye cualquier completar peores ubicar que lasparte no mano formas esperas cosas de es del de en de desperdicio de lugares parte proceso. manera obra material, para deltemporales. adecuada Genera proceso reprocesar, porque información, otros óptimo una genera re tipos operación trabajar y que otra de elyo forma grave máquinas, cliente desperdicios: actividad. atender no lasPueden está herramientas, quejas de esperas, dispuesto desperdicio: ser de los de transporte. personas a cuellos clientes. pagar. el inventario. de Es como botella, la más de máquinas. difícil etc. de identificar y eliminar.

¿Dónde está la eficiencia de un Sistema?

La eficiencia aumenta sólo si la porción verde del pie aumenta

Tenemos: Desperdicios por Flujo: Sobreproducción Esperas Transporte Los desperdicios Sobreprocesamiento Inventario por Flujo se atacan Todo lo demás es DESPERDICIO, por lo tanto hay que reducirlo o eliminarlo

con Física

de Producción

Desperdicios por Procesos: Movimientos Defectos (Retrabajos)

¿Dónde está la eficiencia de un Sistema?

La eficiencia aumenta sólo si la porción verde del pie aumenta

Tenemos: Desperdicios por Flujo: Sobreproducción Esperas Transporte Hacen falta Los desperdicios Sobreprocesamiento Inventario porherramientas Flujo se atacan Todo lo demás es DESPERDICIO, por lo tanto hay que reducirlo o eliminarlo

para poder “ver” con Física de el desperdicio

Producción

Desperdicios por Procesos: Movimientos Defectos (Retrabajos)

Entonces…¿Cómo Optimizamos los Procesos? • Mejorando la Productividad, para ello podemos: – Reducir los recursos utilizados en un proceso específico, o – Incrementar la Producción del Proceso.

• Se consigue con el análisis detallado de cada Proceso mediante el uso de algunas herramientas de Ingeniería Industrial: – Carta Balance – Medición del Nivel General de Actividad – Otros

Herramientas de Optimización 

TECNICAS DE MUESTREO (Para aumentar cantidad de Trabajo Productivo)

• Carta de balance • Medición del Nivel de Actividad • Otros 

DETERMINACIÓN DE PRODUCCIÓN OPTIMA (Mejorar velocidad de Trabajo Productivo)

• Análisis de 1ª Ejecución (1st Run Studies)

TÉCNICAS DE MUESTREO 

Permiten establecer una base numérica para la toma de decisiones.



El objetivo es detectar y reducir:

• Trabajos no contributorios (esperas, viajes con manos vacías, tiempos ociosos, etc.)

• Interferencias con otras actividades. • Uso inadecuado de recursos.

1. Nivel General de Actividad 

Es “una foto” que indica como se está usando el tiempo de la mano de obra distribuido en 3 categorías: TP, TC y TNC.



Es aplicable a toda la obra o por frentes.



Estadísticamente se requieren tomar 384 registros (confiabilidad de 95%).

1. Nivel General de Actividad

2. Carta Balance 

Muy usada en Ingeniería Industrial y en Empresas de Edificaciones.



Permite: • Describir formalmente un proceso de construcción. • Comentar el método usado. • Obtener información de rendimientos. • Diseñar el tamaño óptimo de las cuadrillas.



Es el estudio detallado del sistema productivo de una cuadrilla.



El objetivo es medir la eficiencia del método constructivo empleado más que la eficiencia de los obreros o los equipos.

Ejemplo de Carta Balance: Vaciado de Losa Tiempos Productivos de: Ayudante 2  AY2 Albañil 4  A4 Tiempos No Productivos de: Ayudante 1  AY1 Albañil 1,2,3  A1,A2,A3

Ejemplo de Carta Balance: Vaciado de Losa

 Los tiempos PRODUCTIVOS de AY2 y de A4 encajan en los NO PRODUCTIVOS de los demás.  Podemos concluir que la cuadrilla de vaciado puede pasar de 8 a 6 personas (si es que el proceso constructivo lo permite)  Es recomendable volver a hacer mediciones después de cierto tiempo.

Ejemplo de Carta Balance: Análisis de Operación de Grúa TP: Con carga y en movimiento TC y NC: Sin carga y/o parada Situación Inicial: TP = 25% TC+TNC = 75% 4 cajones

Estas técnicas de medición nos ayudan a encontrar desperdicios en Flujos y Procesos

CAMBIO DE CUBA

Situación Final: TP = 75% TC+ TNC = 25% 15 cajones

Inversión adicional = 7,500 US$

EJEMPLO ENCOFRADO DE MURO LOSA Edificios de cinco pisos, con muros íntegramente de concreto de 10 cm de espesor y una sola malla de acero. Las losas también son de 10cm de espesor con una sola malla de acero. Se usa acero dimensionado y encofrado de aluminio, el cual permite encofrar muro y losa como una sola unidad (vaciado monolítico de muro-losa)

Se usa una grúa automontable

EJEMPLO ENCOFRADO DE MURO LOSA

ENCOFRADO DE MURO LOSA - DEFINICIONES VARIANTE 1 TP, TC Y TNC TP CPL

colocación de planchas en losa

CAL

colocar accesorios en losa

CPM

colocar planchas en muros

CAM

colocar accesorios en muros

ALIM

colocar alineadores

PUNT

colocar puntales

TC ACC

retiro de accesorios en muros

I

recibir/dar instrucciones

RA

retiro de alineadores

T

transporte de material

QPM

retiro de plancha en muros

X

búsqueda de accesorios

QAL

retirar accesorios en losa

QPL

retiro de planchas en losa

CD

aplicación de desmoldante

LE

limpieza de encofrado TNC

VIAJE

viaje improductivo

E

esperas

R

trabajo rehecho

N

tiempo ocioso

CUADRILLA Obrero 1

(OPERARIO)

Obrero 2

(PEON)

Obrero 3

(PEON)

Obrero 4

(OPERARIO)

MUESTREO VARIANTE 1 TP, TC Y TNC NÚ mer o

Obrero 1

Obrero 2

Obrero 3

Obrero 4

1

ACC

E

I

ACC

2

ACC

E

RA

3

ACC

ACC

4

ACC

5

NÚ mer o

Obrero 1

Obrero 2

Obrero 3

Obrero 4

26

QPM

CPM

CPM

ACC

ACC

27

QPM

QPM

QPM

RA

ACC

28

QPM

QPM

ACC

RA

ACC

29

QPM

ACC

ACC

RA

ACC

30

6

ACC

I

I

ACC

7

ACC

ACC

ACC

8

ACC

I

9

ACC

10

NÚ mer o

Obrero 1

Obrero 2

Obrero 3

Obrero 4

51

T

ACC

I

QPM

QPM

52

T

CPM

ACC

ACC

ACC

QPM

53

T

LE

VIAJE

T

ACC

ACC

ACC

54

QAL

LE

X

T

T

ACC

ACC

T

55

QAL

I

I

QPM

31

T

ACC

ACC

X

56

QAL

E

ACC

ACC

I

32

QPM

QPM

ACC

ACC

57

QAL

I

T

ACC

ACC

I

33

T

QPM

QPM

ACC

58

QAL

T

T

QPM

ACC

ACC

ACC

34

T

QPM

QPM

ACC

59

QAL

E

I

ACC

CPM

ACC

ACC

ACC

35

T

ACC

ACC

ACC

60

QPL

E

I

ACC

11

CPM

ACC

ACC

E

36

T

ACC

ACC

ACC

61

QAL

T

ACC

ACC

12

ACC

ACC

ACC

ACC

37

T

ACC

ACC

ACC

62

QAL

T

ACC

T

13

ACC

ACC

ACC

ACC

38

VIAJE

ACC

ACC

ACC

63

QAL

T

VIAJE

T

14

ACC

ACC

ACC

ACC

39

ACC

QPM

ACC

ACC

64

QAL

T

VIAJE

T

15

CPM

ACC

ACC

ACC

40

ACC

N

ACC

ACC

65

T

T

VIAJE

T

16

CPM

ACC

I

ACC

41

ACC

QPM

ACC

ACC

66

T

T

VIAJE

QPM

17

T

ACC

ACC

VIAJE

42

QPM

QPM

E

ACC

67

T

T

ACC

QPM

18

T

ACC

ACC

T

43

ACC

ACC

ACC

T

68

T

T

ACC

ACC

19

T

ACC

ACC

T

44

QPM

VIAJE

N

X

69

T

QPM

ACC

ACC

20

T

ACC

ACC

T

45

QPM

VIAJE

I

ACC

70

T

QPM

ACC

ACC

21

LE

ACC

N

T

46

QPM

ACC

ACC

VIAJE

71

T

QPM

ACC

QPM

22

LE

ACC

ACC

E

47

QPM

ACC

ACC

VIAJE

72

T

QPM

ACC

ACC

23

LE

ACC

ACC

T

48

T

QPM

ACC

ACC

73

T

QPM

ACC

ACC

24

ACC

ACC

I

T

49

T

QPM

ACC

ACC

74

E

QPM

QPM

ACC

25

ACC

ACC

ACC

E

50

T

ACC

I

QPM

75

T

QPM

ACC

ACC

NÚmer o Obrero 1 76

LE

Obrero 2 T

Obrero 3 ACC

Obrero 4

NÚme r o Obrero 1

ACC

77

QPM

T

ACC

ACC

78

QPM

T

QPM

ACC

79

T

T

QPM

ACC

80

T

N

E

ACC

81

LE

VIAJE

E

ACC

82

LE

I

R

ACC

83

LE

I

R

ACC

84

LE

T

T

ACC

85

LE

T

T

ACC

86

CPM

I

T

ACC

87

LE

VIAJE

E

ACC

88

LE

CD

T

ACC

89

CPM

CD

E

ACC

90

CPM

CAM

T

ACC

91

T

CAM

T

T

92

T

CAM

T

T

93

T

CAM

T

T

94

T

CPM

VIAJE

T

95

T

CPM

T

T

96

CAM

CPM

T

T

97

CAM

VIAJE

VIAJE

T

98

N

VIAJE

T

T

99

N

T

VIAJE

T

100

N

E

T

E

Obrero 2

Obrero 3

Obrero 4

101

CD

T

N

T

102

N

T

E

T

103

CPM

I

E

E

104

CD

E

VIAJE

E

105

CD

LE

VIAJE

E

106

CPM

LE

T

T

107

CPM

CD

T

T

108

CPM

CD

T

T

109

CAM

CPM

VIAJE

T

110

CAM

T

VIAJE

N

111

CAM

T

N

N

112

X

T

N

VIAJE

113

X

T

CD

VIAJE

114

X

LE

CD

T

115

CD

LE

N

T

116

N

CPM

N

T

117

N

CPM

N

T

118

N

CPM

N

T

119

N

CPM

VIAJE

T

120

N

CPM

VIAJE

CPM

121

N

CPM

VIAJE

CPM

122

N

CPM

VIAJE

CD

123

T

CAM

VIAJE

CD

124

N

VIAJE

LE

CPM

125

CAM

VIAJE

LE

CAM

NÚmero

Obrero 1

Obrero 2

Obrero 3

Obrero 4 NÚmero

Obrero 1

Obrero 3

Obrero 4

X

I

I

CAL

CAM

I

I

353

CAL

CAM

N

N

CPM

354

CAL

X

CPL

CPL

CAL

CPM

355

X

PUNT

CAL

LE

T

CPL

N

356

CAL

PUNT

N

N

N

CAM

CPL

CD

357

CAL

PUNT

T

N

334

N

CAM

CPL

N

358

CAL

I

T

N

335

CAL

CAM

CAL

N

359

CAL

I

PUNT

CAL

336

N

CAM

CAL

N

360

CAL

I

PUNT

CAL

337

N

CAM

N

LE

361

T

I

PUNT

CAL

338

CAL

CAL

X

LE

362

T

I

N

N

339

CAL

CAL

CAL

CAL

363

LE

I

N

N

340

CPL

CAM

CAL

CPL

364

CD

CAL

N

N

341

CAL

CAM

CAL

CPL

365

VIAJE

CAM

E

N

342

CAL

I

LE

I

366

I

I

CAM

N

343

CAL

I

X

LE

367

LE

I

E

E

344

CAL

I

CPL

CPL

368

CPL

E

N

N

345

CAL

I

CPL

CPL

369

CPL

E

CPL

E

346

CAL

I

CPL

N 370

CPL

E

CPL

E

347

CPL

CAM

CPL

N

348

CPL

CAM

CPL

N

349

CPL

CAM

CPL

I

350

CAL

CAM

N

N

326

CAL

CAL

CAL

X

327

CAL

CPL

CPL

X

351

CPL

328

CPM

CAM

CAL

N

352

329

CAL

CAM

CAL

N

330

CAL

T

CAL

331

CAL

T

332

N

333

Obrero 2

ENCOFRADO DE MURO LOSA – DEFINICIONES VARIANTE 1 Tipo

TP

TC

TNC

Leyenda

Descripcion de actividad

Total

Incid. total

Incid. por trabajo

CPL

colocación de planchas en losa

83

6%

18%

CAL

colocar accesorios en losa

154

10%

33%

CPM

colocar planchas en muros

72

5%

15%

CAM

colocar accesorios en muros

134

9%

29%

ALIM

colocar alineadores

9

1%

2%

PUNT

colocar puntales

13

1%

3%

ACC

retiro de accesorios en muros

156

11%

24%

I

recibir/dar instrucciones

67

5%

10%

RA

retiro de alineadores

4

0%

1%

T

transporte de material

187

13%

29%

QPM

retiro de plancha en muros

51

3%

8%

X

búsqueda de accesorios

42

3%

6%

QAL

retirar accesorios en losa

40

3%

6%

QPL

retiro de planchas en losa

9

1%

1%

CD

Aplicación de desmoldante

34

2%

5%

LE

Limpieza de encofrado

65

4%

10%

VIAJE

viaje improductivo

90

6%

25%

E

esperas

76

5%

21%

R

trabajo rehecho

5

0%

1%

N

tiempo ocioso

189

13%

53%

1480

%

31%

44%

24%

ENCOFRADO DE MURO LOSA – DEFINICIONES VARIANTE 1

TIPOS DE TRABAJOS TNC 24%

TC 45%

TP 31%

ENCOFRADO DE MURO LOSA – DEFINICIONES VARIANTE 2 Tipo

TP

TC

TNC

Leyenda

Descripcion de actividad

Total

Incid. total

Incid. por trabajo

CPL

colocación de planchas en losa

83

6%

11%

CAL

colocar accesorios en losa

154

10%

21%

CPM

colocar planchas en muros

72

5%

10%

CAM

colocar accesorios en muros

134

9%

18%

ALIM

colocar alineadorea

9

1%

1%

ACC

retiro de accesorios en muros

156

11%

22%

RA

retiro de alineador

4

0%

1%

QPM

retiro de plancha en muros

51

3%

7%

QPL

retiro de planchas en losa

9

1%

1%

QAL

retirar accesorios en losa

40

3%

6%

PUNT

colocar puntales

13

1%

2%

I

recibir/dar instrucciones

67

5%

17%

T

transporte de material

187

13%

47%

X

búsqueda de accesorios

42

3%

11%

CD

Aplicación de desmoldante

34

2%

9%

LE

Limpieza de encofrado

65

4%

16%

VIAJE

viaje improductivo

90

6%

25%

E

esperas

76

5%

21%

R

trabajo rehecho

5

0%

1%

N

tiempo ocioso

189

13%

53%

1480

%

49%

27%

24%

ENCOFRADO DE MURO LOSA – DEFINICIONES VARIANTE 2

TIPOS DE TRABAJOS TNC 24%

TP 49% TC 27%

ENCOFRADO DE MURO LOSA COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS DE VARIANTES 1 Y 2 TIPOS DE TRABAJOS TNC 24%

TIPOS DE TRABAJOS TNC 24%

TP 31%

TP 49% TC 27%

TC 45%

VARIANTE 1

VARIANTE 2



El Trabajo Productivo de la variante 2 es 49% y el de la variante 1 es 31%, sin embargo, la data es la misma. Esto sucede pues se tienen diferentes definiciones, luego las variantes 1 y 2 no son comparables.



NO SE PUEDE HACER BENCHMARKING!

Herramientas de Optimización 

TECNICAS DE MUESTREO (Para aumentar cantidad de Trabajo Productivo)

• Carta de balance • Medición del Nivel de Actividad 

DETERMINACIÓN DE PRODUCCIÓN OPTIMA (Mejorar velocidad de Trabajo Productivo)

• Análisis de 1ª Ejecución (1st Run Studies)

1. Análisis de 1ª Ejecución (1st Run Studies) 

Es el análisis detallado de un Proceso Constructivo antes del inicio de la producción rutinaria .



Metodología: • Disponer de un tramo para realizar la prueba . – Por ejemplo: Un muro • Preparar todo lo necesario para iniciar el trabajo productivo. – Por ejemplo: Llevar el ladrillo, la arena, el cemento, las herramientas, etc.

• Iniciar el trabajo productivo midiéndolo, buscando que la medición sea lo más prolongada posible y sin paralizaciones del trabajo.

1. Análisis de 1ª Ejecución (1st Run Studies) 

Objetivos:

• Profundizar el entendimiento del Proceso en los involucrados.

• Identificar todas las restricciones posibles. • Establecer la productividad meta. • Medir la calidad del Trabajo Productivo.

Selección de Actividades 

Criterios para seleccionar las Actividades a las cuales se les debe aplicar First Run Studies y Cartas Balance.

• Con gran incidencia • Repetitivas • Críticas

• Que tengan mala productividad

Estadística de Trabajo • Estadística publicada el 2001 por Virgilio Ghio sobre la construcción de 50 obras en Lima: Obras en Lima, 2001

28% 36%

36% Trabajo Productivo Trabajo Contributorio

Estadística de Trabajo • Estadística Tesis PUCP (Morales y Galeas, 2006) sobre la construcción de 26 obras en Lima: Obras en Lima, 2006 32%

25% 43%

Trabajo Productivo Trabajo Contributorio Trabajo No Contributorio

NIVELES DE ACTIVIDAD GENERAL EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES T.P. 60%

ÓPTIMO

T.C. 25%

T.N.C. 15%

Teórico

CHILE

T.P. 38%

T.C. 36%

T.N.C. 26%

Serpell, 2002

T.P. 47%

CHILE

T.C. 28%

T.N.C. 25%

Serpell, et ál. , 1995

T.P. 49%

COLOMBIA

T.C. 28%

T.N.C. 23%

Botero, 2002

PERÚ

T.P. 28%

T.C. 36%

T.N.C. 36%

Guío, et ál. , 2000

PERÚ Vásquez, et ál ., 2005

TP 30%

TC 44%

T.N.C. 25%

NIVELES DE ACTIVIDAD GENERAL EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES T.P. 60%

ÓPTIMO

T.C. 25%

T.N.C. 15%

Teórico

CHILE

T.P. 38%

T.C. 36%

T.N.C. 26%

Serpell, 2002

T.P. 47%

CHILE

T.C. 28%

T.N.C. 25%

Serpell, et ál. , 1995

T.P. 49%

COLOMBIA

T.C. 28%

T.N.C. 23%

Botero, 2002

PERÚ

T.P. 28%

T.C. 36%

T.N.C. 36%

Guío, et ál. , 2000

PERÚ Vásquez, et ál ., 2005

TP 30%

TC 44%

T.N.C. 25%

NIVELES DE ACTIVIDAD GENERAL EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES T.P. 60%

ÓPTIMO

T.C. 25%

T.N.C. 15%

Teórico

CHILE

T.P. 38%

T.C. 36%

T.N.C. 26%

Serpell, 2002

T.P. 47%

CHILE

T.C. 28%

T.N.C. 25%

Serpell, et ál. , 1995

T.P. 49%

COLOMBIA

T.C. 28%

T.N.C. 23%

Botero, 2002

PERÚ

T.P. 28%

T.C. 36%

T.N.C. 36%

Guío, et ál. , 2000

PERÚ Vásquez, et ál ., 2005

TP 30%

TC 44%

T.N.C. 25%

NIVELES DE ACTIVIDAD GENERAL EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES T.P. 60%

ÓPTIMO

T.C. 25%

T.N.C. 15%

Teórico

CHILE

T.P. 38%

T.C. 36%

T.N.C. 26%

Serpell, 2002

T.P. 47%

CHILE

T.C. 28%

T.N.C. 25%

Serpell, et ál. , 1995

T.P. 49%

COLOMBIA

T.C. 28%

T.N.C. 23%

Botero, 2002

PERÚ

T.P. 28%

T.C. 36%

T.N.C. 36%

Guío, et ál. , 2000

PERÚ Vásquez, et ál ., 2005

TP 30%

TC 44%

T.N.C. 25%

NIVELES DE ACTIVIDAD GENERAL EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES T.P. 60%

ÓPTIMO

T.C. 25%

T.N.C. 15%

Teórico

CHILE

T.P. 38%

T.C. 36%

T.N.C. 26%

Serpell, 2002

T.P. 47%

CHILE

T.C. 28%

T.N.C. 25%

Serpell, et ál. , 1995

T.P. 49%

COLOMBIA

T.C. 28%

T.N.C. 23%

Botero, 2002

PERÚ

T.P. 28%

T.C. 36%

T.N.C. 36%

Guío, et ál. , 2000

PERÚ Vásquez, et ál ., 2005

TP 30%

TC 44%

T.N.C. 25%

NIVELES DE ACTIVIDAD GENERAL EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES T.P. 60%

ÓPTIMO

T.C. 25%

T.N.C. 15%

Teórico

CHILE

T.P. 38%

T.C. 36%

T.N.C. 26%

Serpell, 2002

T.P. 47%

CHILE

T.C. 28%

T.N.C. 25%

Serpell, et ál. , 1995

T.P. 49%

COLOMBIA

T.C. 28%

T.N.C. 23%

Botero, 2002

PERÚ

T.P. 28%

T.C. 36%

T.N.C. 36%

Guío, et ál. , 2000

PERÚ Vásquez, et ál ., 2005

TP 30%

TC 44%

T.N.C. 25%

Lote de Transferencia Lote de Producción 3

Excavación

Lote de Producción 3 Lote de Transferencia

1

Buffer

1

Perfilado y Solado

Lote de Producción 3 Lote de Transferencia

1

Buffer

1

Colocación de acero

Lote de Producción 3 Lote de Transferencia

1

Vaciado

1

Buffer

¿Qué ocurre si se producen durante un día de trabajo?

Lotes de Transferencia: Aligerados e Instalaciones Sanitarias

Vista General del Proyecto

Datos Técnicos y Sistema Utilizado Cimentación: zapatas aisladas, corridas y vigas de cimentación Muros: placas y pórticos de concreto armado Techos: aligerados con viguetas prefabricadas ALITEC Concreto: premezclado Encofrado: metálico para elementos verticales y vigas Transporte Vertical: 2 plataformas de 500kg de capacidad

Problemática La Cuadrilla de Instalaciones Sanitarias se está retrasando en la colocación de sus tuberías en la losa, retrasando el vaceado. Esto genera complicaciones a la hora de desarrollar las pruebas de estancamiento de desagüe y presión de agua debido a que no les alcanza el tiempo.

Objetivo General Analizar los procesos involucrados en la construcción de una losa aligerada y optimizarlos utilizando la metodología del Lean Construction.

Objetivos Específicos • Lograr que la cuadrilla de IISS entre a trabajar en la losa al menos 1 día antes del vaciado de la misma. • Reducir el tiempo de colocación de instalaciones sanitarias para poder contar con tiempo para realizar las pruebas de calidad respectivas previas al vaciado de losa.

Procesos Analizados • Encofrado de losas aligeradas. • Colocación de losas aligeradas. • Instalaciones sanitarias. • Supervisión de calidad.

Metodología a Utilizar • Se aplicará la herramienta Lean de Lotes de Transferencia de modo que se entregue a los sanitarios la losa más rápido para que empiecen antes el tendido de tuberías. • Se analizará la viabilidad de esta herramienta desarrollando cartas de balance. • De este modo se sabrá si se deberá modificar la cantidad de las cuadrillas. • También se apreciará cómo afecta aplicar esta herramienta a la productividad de las cuadrillas.

Cartas de Balance • • • • • •

Calcular tiempos de realización en cada proceso. Obtener rendimientos por proceso. Identificar demoras en cada proceso. Identificar acciones que mejoren la producción. Implementar las mejoras en cada proceso. Recalcular tiempos y rendimientos para cada proceso.

Desarrollo de la Metodología • Identificar los trabajos productivos y contributorios para cada proceso. • Descripción del flujo del proceso. • Preparación del formato de toma de datos. • Toma de datos en campo. • Obtención de resultados. • Conclusiones a partir de los resultados.

Identificación de las Actividades Productivas y Contributorias por Proceso

Encofrado de Losa Aligerada Actividades Productivas

Actividades Contributorias

• • • • •

Colocar Postes Colocar Soleras Colocar Tablas Nivelar Clavar elementos

• Transporte de postes y soleras • Transporte de tablas • Amarre de soleras • Limpieza del lugar

¿Está de acuerdo?

Actividades Productivas

Colocación de Postes

Colocación de soleras

Actividades Contributorias

Transporte de Soleras

Transporte de Postes

Colocación de Viguetas y Bovedillas Actividades Productivas

Actividades Contributorias

• Colocar viguetas • Amarre de viguetas • Colocar bovedillas

• Transporte de viguetas pre-fabricadas • Transporte de bovedillas • Colocar línea de vida • Colocar tecnoport para sellar bovedillas

¿Está de acuerdo?

Actividades Productivas

Colocación de Viguetas

Colocación de Bovedillas

Actividades Contributorias

Acarreo de Bovedillas

Acarreo de Viguetas

Instalaciones Sanitarias Actividades Productivas

Actividades Contributorias

• Armar tuberías • Colocar tuberías en campo • Colocar uniones y puntos de salida

• • • • •

Corte de tubos Transporte de tubos Mediciones en campo Leer planos Realizar pruebas de calidad (presión y estanqueidad)

¿Está de acuerdo?

Actividades Productivas

Colocación de puntos de salida

Colocación de Tuberías

Actividades Contributorias

Corte de tubos

Transporte de tubos

Trabajos No Contributorios Encofrado de Losa Aligerada

Colocación de Viguetas

Instalaciones Sanitarias

Mayormente

ESPERAS Trabajos Rehechos

Baño

¿Está de acuerdo?

Flujo de Procesos

Encofrado Losa Aligerada

Colocación de Viguetas y Bovedillas

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias

Vaciado de Losa

Control de Calidad de Losa

Formato Utilizado para Analizar Procesos Se utilizó este formato para obtener los rendimientos de las diferentes cuadrillas. Se obtuvo la cantidad de personas, el tiempo empleado por actividad y metrado realizado. Con eso se obtuvo la velocidad y el rendimiento. Actividad Nº Hora Horas Toma Fecha Nº Op Ayud Cuadrilla Inicio Hora Fin Trab 1 2 2 4 5 6

HH

Avance Velocida Realizado d

Rend hh/m2

M2 /hh

Formato de Cartas de Balance

Resultados Obtenidos

Encofrado de Losa Aligerada Productividad de Cuadrilla

Cuadrilla 2 Operarios + 2 ayudantes

0%

Velocidad 149 m2/día

Rendimient o

26%

36%

38%

0.23 HH/M2 Trabajos Productivos Trabajos Contributorios Trabajos No Contributorios

Colocación de Viguetas Productividad de Cuadrilla

Cuadrilla

Velocidad

7 ayudantes

148 m2/día

Rendimient o

0% 17%

29%

54%

0.40 HH/M2 Trabajos Productivos Trabajos Contributorios Trabajos No Contributorios

Instalaciones Sanitarias Cuadrilla 1 capataz + 2 operarios + 2 ayudantes

Velocidad

Productividad de Cuadrilla 0%

5.6 ambientes/día

10%

26%

64%

Rendimiento 7.59 HH/ambiente Trabajos Productivos Trabajos Contributorios Trabajos No Contributorios

Conclusiones • La cuadrilla de instalaciones sanitarias es insuficiente para el avance que se programa diariamente, ya que se deben hacer 12 ambientes por día y la cuadrilla solo rinde 6. • Si bien las cuadrillas de encofrado y colocación de viguetas están bien balanceadas, se vio que ellos avanzan de manera desordenada demorando el ingreso de la cuadrilla de instalaciones sanitarias y retrasando todo el proceso. • Se observó que el principal problema es que IISS cuenta con poco tiempo para culminar su sector por lo que se generará más tiempo mediante los lotes de transferencia.

Mejoras a Implementar • Con respecto a la productividad de la cuadrilla de IISS:  Aumentar la cuadrilla de instalaciones sanitarias.  Así, la velocidad de la cuadrilla aumentará.  De este modo, podrán acabar el sector que les corresponde por día

Mejoras a Implementar • Dividir cada sector por paños • Se hará primero los que estén más cargados con ambientes sanitarios • La idea es darle la mayor cantidad de tiempo a esta cuadrilla para colocar sus baterías.

• Así se formará el lote de transferencia.

Orden por Sectores 5

4 1

6

3

2

4

5

6 3

2

1

Promedio de: Concreto por:

Encofrado por:

• Sector: 12.78 m3 • Paño: 2.13 m3

• Sector: 143.94 m2 • Paño: 24.00 m2

7 5

6 4

3

8 1 2

2

1

3

6

4

5

Nuevos Resultados Obtenidos

Encofrado de Losa Aligerada Cuadrilla 2 Operarios + 2 ayudantes

Productividad de Cuadrilla

Velocidad 161 m2/día

Rendimiento

0%

20%

37%

43%

0.22HH/M2 Trabajos Productivos Trabajos Contributorios Trabajos No Contributorios

Colocación de Viguetas Productividad de Cuadrilla

Cuadrilla

Velocidad

6 ayudantes

133m2/día

0% 15%

33%

52%

Rendimiento 0.40 HH/M2 Trabajos Productivos Trabajos Contributorios Trabajos No Contributorios

Instalaciones Sanitarias Cuadrilla 1 capataz + 5 operarios + 2 ayudantes

Velocidad 10 ambientes/día

Productividad de Cuadrilla 0% 13%

28%

59%

Rendimiento 7.13 HH/ambiente Trabajos Productivos Trabajos Contributorios Trabajos No Contributorios

Comparación:

Encofrado de Losa Aligerada Antes:

Después:

Productividad de Cuadrilla

Productividad de Cuadrilla

0%

0%

26%

36%

38%



20%

37%

43%

Trabajos Productivos

Trabajos Productivos

Trabajos Contributorios

Trabajos Contributorios

Trabajos No Contributorios

Trabajos No Contributorios

Comparación:

Colocación de Viguetas Antes:

Después:

Productividad de Cuadrilla

Productividad de Cuadrilla

0%

0%

17%

29%

54%



15%

33%

52%

Trabajos Productivos

Trabajos Productivos

Trabajos Contributorios

Trabajos Contributorios

Trabajos No Contributorios

Trabajos No Contributorios

Comparación:

Instalaciones Sanitarias Antes:

Después:

Productividad de Cuadrilla

Productividad de Cuadrilla

0%

0%

10%

26%

64%

Trabajos Productivos



13%

28%

59%

Trabajos Productivos

Trabajos Contributorios

Trabajos Contributorios

Trabajos No Contributorios

Trabajos No Contributorios

Observaciones • Mediante el rediseño de los lotes de transferencia y el aumento de su cuadrilla, se logró que la cuadrilla de IISS pueda entrar antes al sector que le tocaba, conseguir una velocidad tal que pueda ejecutar en 1 día de trabajo con la totalidad del sector y de esta manera cumplir con la programación sin ocasionar retrasos en el proceso.

Observaciones • Se aprecia que la productividad de las partidas de encofrado y colocación de viguetas no fue afectada por la implementación de la herramienta Lean. • Esto se debe a que el encofrado es atacado por dos parejas desde debajo de la losa, y como las distancias recorridas son aproximadamente iguales, no se afectó la velocidad por el “aparente desorden” secuencial de los paños

Observaciones • Ya con el sistema de lotes de transferencia, se aprecia que, aunque las cuadrillas no acaben su labor más rápido, las actividades en conjunto sí lo harán. • Luego, se deberá trabajar la productividad de cada cuadrilla para que sea mejorada y, de esta manera, continuar con la mejora continua.

GRACIAS [email protected]

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