Caletones
Short Description
Caletones smelter...
Description
Evolución, Situación Actual y Proyección Fundición Caletones
Noviembre, 2012
Agenda
Antecedentes Evolución Fundición Impacto Ambiental Fundición Cartera Carter a de Proyectos Comentarios y Conclusiones
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Estructura Organizacional
Gerente Fundición GERMAN RICHTER
Superintendente de Ingeniería CLAUDIO CARRASCO
Superintendente Fundición
Superintendente Plantas
FERNANDO CONDORE
JUAN BOBADILLA
Superintendente Mantenimiento JOSÉ BERRIOS
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diagrama de Proceso
PLANTA LIMPIEZA DE GASES (2) GAS 8-10 % SO2
CONCENTRADO (8 % H2O)
ÁCIDO SU´LFÚRICO ESCORIA CT 6- 8 % Cu
SECADOR LECHO FLUIDIZADO (3)
CONVERTIDOR TENIENTE (2)
...............
PLANTA OXIGENO (2)
METAL BLANCO 72-74 % Cu
CONCENTRADO SECO
PLANTA AIRE
AIRE + OXÍGENO METAL BLANCO HLE 70~72 % Cu
ESCORIA A BOTADERO < 1 % Cu
HORNO LIMPIEZA (4) .... ....
CONVERTIDOR P.S. (4) AIRE +CARBÓN
..............
AIRE
COBRE BLISTER 99.3 % Cu
HORNO ANODICO (2 lado Rgua) RUEDA MOLDEO ANODOS (1) ANODOS 99,7 % Cu
HORNO ANODO (3 lado Sewell) RUEDA MOLDEO LINGOTE ANÓDICO (2) LINGOTE ANÓDICO 99.7 % Cu
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Visión – Objetivos Estratégicos Ámbito
Objetivos y Metas
Gestión
Seguridad
Cero accidentes fatales y Tasa de Frecuencia de 1er cuartil
SCF (estándares de clase mundial) Empoderamiento de la organización Educación Liderazgo Mecanización y automatización
Sustentabilidad
Cumplir más allá de las normas e impecabilidad en la gestión
Maximizar captura de gases Gestión de residuos Eliminar vulnerabilidades ambientales Modernización de instalaciones Carta de valores
Costos
Gestionar para tener costos netos y cash cost de 1er cuartil
Uso eficiente de energía Revisión de procesos y evaluación Recuperaciones y rendimiento
Producción
Maximizar la utilización de los activos
Levantar cuellos de botella Estándares de prácticas de clase mundial Plan de desarrollo de Caletones
Personas
Desempeño de excelencia y alta motivación
Gestión de talentos Desarrollo de liderazgos y empoderamiento Capacitación y desarrollo de competencias
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
El Teniente |
Agenda
Antecedentes Evolución Fundición Impacto Ambiental Fundición Cartera de Proyectos Comentarios y Conclusiones
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Evolución Tecnológica PERIODO FUSION
(1) CONVENSIONAL (1922-1974)
(2)
MODERNIZACION Y TRANSICION (1974-1997)
(3)
OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL (2000 - Hoy)
EQUIPOS DE FUSION - CONVERSION 9 TOSTADORES
1 HORNO SHAFT 2 CONVERTIDOR PEIRCE-SMITH (1922)
2 HORNOS REVERBERBERO 8 CONVERTIDORES PEIRCE-SMITH (1973)
1 HONO REVERBERBERO + 9 TOSTADORES + 3 REVERBEBEROS
2 CONVERTIDORES TENIENTE + 4 CONVERTIDORES PEIRCE-SMITH +
+ 8 CONVERTIDORES PEIRCE-SMITH (1974)
3 HORNO DE LIMPÍEZA DE ESCORIA (1997)
2 CONVERTIDORES TENIENTE + 4 CONVERTIDORES PEIRCE-SMITH + 4 HORNOS DE LIMPIEZA DE ESCORIA + 2 PLANTAS DE LIMPIEZA DE GASES Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
PRINCIPALES PROYECTOS •
•
•
•
1977: Primera aplicación industrial reactor Convertidor Teniente 1987 and 1989: Reemplazo por Convertidor Teniente de 5m Ø x22 m, con instalación de sistemas de inyección. 1991: Operación Autógena del Convertidor Teniente. 1992: Inicio de operación de los hornos de limpieza de escoria basculante, con reducción con carboncillo.
•
1998: Inicio de la operación de la primera planta de limpieza de gases
•
2000: Detención del último Horno Reverbero
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
PRINCIPALES PROYECTOS II •
2001: Inicio de la operación de la segunda planta de limpieza de gases.
•
2003: Conexión Convertidores Peirce Smith sistema de manejo de gases
•
2004: Reemplazo sistema de inyección de fase diluida por fase densa.
•
•
2003, 2004 y 2006: Test para determinar la máxima capacidad de fusión del Convertidor Teniente. 2011 Y 2012: Proyecto Gestión Incremento de Captura de Azufre
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
CT HLE CPS HA PSF PPEE RM PLG ETP POX
CONVERTIDOR TENIENTE HORNO LIMPIEZA DE ESCORIA CONVERTIDOR PEIRCE-SMITH ANODE FURNACES PLANTA FSECADO LUOSOLIDO PRECIPITADRO ELECTROSTÁTICO RUEDA DE MOLDOE PLANTA DE LIMPIEZA DE GASES PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PLANTA DE OXIGENO
HA 1
HA 2
HLE 4
CT 1
HLE 1
PFS 1 PFS 2 PFS 3
HLE 2
CPS 1
CPS 2 CPS 3
CPS 4
CT 2
HLE 3
HA 3
HA 4
HA 5
SER RM 28
VP
VP
PPEE
PPEE
RM
EEPP POAN
P. OX.2
P. OX.3
CHIMENEA(192 m.) VTI
PLG Nº2
ETP 2
PLG Nº1 ETP 1
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Evolución Fusión de Concentrado 1,400
1,350
1,300
o1,250 ñ a / n o t k1,200
1,150
1,100
1,050
2000 Fusión 1,235
2001 1,216
2002 1,223
2003 1,224
2004 1,169
2005 1,337
2006 1,351
2007 1,260
2008 1,312
2009 1,363
2010 1,373
2011 1,343
2012 1,378
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Evolución Cobre Moldeado y Producción Acido Sulfúrico 450
1,400
400 1,200
350 1,000
300
o ñ a / n o t k
800
250
200
600
150 400
100 200
50
0 Moldeo
2000 379
2001 368
2002 365
2003 363
2004 350
2005 390
2006 408
2007 376
2008 384
2009 383
2010 355
2011 339
2012 354
Acido
411
773
832
1,010
927
1,104
1,078
980
1,114
1,135
1,141
1,188
1,128
0
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Evolución Recuperación Metalúrgica 99.0
98.0
) % ( n ó i c a r e p u c e R
97.0
96.0
95.0
94.0
93.0
2000 Rec Metalúrgica 97.0
2001 96.0
2002 96.6
2003 97.4
2004 97.9
2005 97.7
2006 97.7
2007 97.4
2008 97.3
2009 97.4
2010 97.3
2011 97.0
2012 97.1
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Captura de Arsénico y Azufre Año 2000 a Oct 2012 % 100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Captura As
54.3
86.9
83.6
84.7
86.0
94.5
97.0
95.5
93.0
92.8
90.4
89.0
90.0
Captura S
37.7
69.9
71.9
85.4
80.4
86.4
82.5
80.9
87.3
84.2
85.5
92.9
94.1
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Agenda
Antecedentes Evolución Fundición Impacto Ambiental Fundición Cartera de Proyectos Comentarios y Conclusiones
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Estaciones de Monitoreo Ambiental
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Impacto Ambiental •
100% de cumplimiento de la norma primaria (personas) y secundaria (recursos naturales) de calidad de aire, anual, diaria y horaria. Norma Primaria y Secundaria Anual 90
80 ] 3 m N / r g µ [ 2 O S o i d e m o r P l a u n A n ó i c a r t n e c n o C
70
60
50
40
30
20
10
0 2001
2002
2003
Norma Concentración Anual SO2
2004
2005
2006
Est. Coya Pobl. (primaria)
2007
2008
2009
Est. Cauquenes (secundaria)
2010
2011
2012 hasta Junio Est. Cipreses (secundaria)
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Impacto Ambiental
Norma primaria y percentiles Est. Coya Población 400 350 300
Norma Concentración SO2 de 24 horas
250 ] ³ m N200 / µ [
Perce ntil 99 Concentración SO2 de 24 horas
150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Impacto Ambiental NORMA SECUNDARIA 1800 Máxima Conc entración SO2 de 24 horas Cauquenes
1600 1400
Máxima Conc entración SO2 de 24 horas Cipreses
1200
] ³ 1000 m N / µ 800 [
Máxima Conc entración SO2 de 1 hora Cauquenes
600 400
Máxima Conc entración SO2 de 1 hora Cipreses
200 0
1000µ/Nm³ Horario 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
365 µ/Nm³ Diario
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Agenda
Antecedentes Evolución Fundición Impacto Ambiental Fundición Cartera de Proyectos Comentarios y Conclusiones
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Optimización ) % ( e r f u 96,5% z a 95% e 95,5% d a r 95% u t p a C 94 %
Desarrollo
ED-1 96%
EO-2
95%
EO-1 90%
Ref.
90% 90%
1.400 1.450 1.400 1.450
1.750
Fusión de Concentrado (ktms/año)
2.000
) % ( o c i n é s r A e d a r u t p a C
1.400
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
El Teniente |
Fusión de concentrado = 1.450 ktm/año Captura de Azufre = 94 % Captura de Arsénico = 90% Proyectos de inversión:
Proyecto
Inversión Total [KUS$]
Reemplazo Sistema de Moldeo RAF por Anodos Conexión CPS 4 a sist. manejo de gases
64.000
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
El Teniente |
Fusión de concentrado = 1.450 ktm/a Captura de Azufre = 95,5 % Captura de Arsénico = 95% Proyectos de inversión: •
Ejecutados proyectos de Escenario de Optimización 1
Proyecto Reducción de Emisiones
Inversión Total [MUS$]
PLG’s
Instalación Ventiladores de Tiro Inducido
200 a 300
Planta Flotación de Escoria Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
El Teniente |
Fusión de concentrado = 1.750 ktm/a Captura de Azufre = 96,5 % Captura de Arsénico = 96 % Proyectos de inversión: •
Ejecutados proyectos de Escenario de Optimización 2 Proyecto
Inversión Total [MUS$]
Nueva Planta de Secado N° 4 Reemplazo de CT 2 por CT 3 modificado Instalación cámara de mezcla de gases
370 - 420
Planta de Acido Nueva N° 3 Reemplazo Campanas CT 1 Reemplazo Campanas CPS’s Suministro eléct., infraestructura y otros
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
El Teniente |
CALETONES Indicador
ESCENARIOS Unidad
Actual
Referente
Desarrollo
Capacidad Fusión
Kta
1.400
1.450
1.775
Producción Cu
Ktfa
360
375
493
Producción Acido
ktm
1.299
1.332
1.631
Captación Azufre
%
94,1
95,5
96,5
Captación Arsénico
%
90
95
96
Recuperación Metalúrgica
%
97,0
98,1 (*)
98,1 (*)
Costo Operación
US$/tms
156,1
159,5
140,8
Costo Operación
US$c/lb
25,8
26,0
22,9
Cash Cost
US$c/lb
3,5
3,7
1,3
Dotación
N Trab.
654
654
654
Productividad
t/H año
550
573
754
°
(*) Considera Flotación de Escoria Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
El Teniente |
CT HLE CPS HA PSF PPEE RM PLG ETP POX
CONVERTIDOR TENIENTE HORNO LIMPIEZA DE ESCORIA CONVERTIDOR PEIRCE-SMITH ANODE FURNACES PLANTA FSECADO LUOSOLIDO PRECIPITADRO ELECTROSTÁTICO RUEDA DE MOLDOE PLANTA DE LIMPIEZA DE GASES PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PLANTA DE OXIGENO
HA 1
HA 2
PSF 2 PSF 3 PSF 4
CT 3
CT 1
VP
CPS 1
CPS 2 CPS 3
CPS 4
HA 3
HA 3
HA 5
SER
VP RMT-16
RM 28
PPEE PPEE PPEE
AIR PLANT.
P. OX.2
P. OX.3
CHIMENEA (192 m.) VTI PLG Nº3 PLG Nº2
ETP 2
AP Nº1 ETP 1
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Agenda
Antecedentes Evolución Fundición Impacto Ambiental Fundición Cartera de Proyectos Comentarios y Conclusiones
Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Comentarios •
•
•
•
•
•
Los Convertidores Teniente actuales (22 mt de largo x 5 mt de diámetro) iniciaron su operación con metas de fusión de 1.400 t/d de fusión y hoy se logran fusiones de 2.200 t/d. Este incremento de fusión se logro, por aumento en la concentración de oxígeno alimentado, inyección en fase densa y aumento en la disponibilidad del reactor. Durante los años 2006 y 2007 se realizaron pruebas que permitieron determinar que es posible incrementar la fusión a 2.500 t/d, incremento mayores exigía ampliar la zona de decantación de forma de controlar la contaminación de la escoria con metal blanco. La actual tecnología de fusión en Convertidor Teniente y conversión en Peirce Smith, puede lograr capturas de azufre en torno al 94%. Para incrementar la captura de azufre se requiere reemplazar las actuales campanas por otras de mejor sello y disminuir las emisiones en las Plantas de Acido, con estas modificaciones se estima en una captura de azufre de 95,5 a 96%. Para incrementar la captura de arsénico, se visualiza como mejor alternativa el reemplazar el actual proceso pirometalúrgico en Hornos Basculantes a Flotación de Escoria. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Conclusiones •
•
•
La Fundición de Caletones ha experimentado en varios periodos de su historia proyectos de gran envergadura, como fue en la década de los 60 la eliminación de los tostadores y fusión directa en reverbero, en los setenta la introducción de los Convertidores Teniente y en 2000 con el cierre de los reverbero e inicio de la operación de las plantas de li mpieza de gases para la reducción de emisiones. El último proyecto de envergadura fue lo realizado durante los años 2011 y 2012, se modificaron las prácticas operativas, de mantenimiento con el objeto de aumentar la captura de azufre y con lo cual se incremento desde 85,5% a 94,1%. Actualmente se termino un estudio de Ingeniería del cual se desprende dos escenarios productivos: •
•
•
Mantención de la capacidad de fusión en 1,45 Mton/a, con incrementos de captura de azufre y arsénico por sobre el 95%. Incremento de la capacidad de fusión a 1,75 Mton/a, con incrementos de captura de azufre y arsénico por sobre el 96%.
La inversión para completar el primer escenario se estima entre 200 a 300 MUS$ y para el segundo se estima entre 370 a 420 MUS$ Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Evolución, Situación Actual y Proyección Fundición Caletones
Noviembre, 2012
View more...
Comments