1.Sesion 7 Activ Productivas
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7° SESIÓN: Semana
4
Tema según SILABUS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRODUCTIVAS E IMPRODUCTIVAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS % Act. Productivas =
X100
% Act. Improductivas =
X100
ACTIVIDADES IMPRODUCTIVAS
EJEMPLO Nº 01 IMPRESIÓN DE UN ANILLADO – PAPEL CON SELLO DE AGUA
En la cortadora (3´) se realiza el corte del papel según especificaciones, luego es colocado en la máquina impresora ofsset (1´) para su impresión del sello de agua en 2h, después se verifica la calidad de la impresión (20´), se anilla (4h) y seguidamente se verifica la calidad del anillado (40´), para su correspondiente refilado (3h).
Determinar el % de actividad productiva e improductiva
Impresión 3´
1
Se corta el papel
1´
2
Coloca papel
ACTIVIDAD
Nº t (min)
120´
3
Imprime papel
Operación
5
544
20´
1
Verifica la impresión
Inspección
2
60
240´
4
Anillado
40´
2
Verificación del anillado
180´
5
Refilado del anillado
Solución: % Act. Productivas =
544´´
+
60´´
544´´
+
60´´
% Act. Improductivas =
x 100
0´´ 544´´
+
60´´
100%
=
x 100
=
0%
EJEMPLO Nº 2 IMPRESIÓN DE UN VOLANTE Ingresa el modelo del VOLANTE al área de diseño – prepara el volante( t=2h), una vez terminado pasa al área de montaje donde es preparado (3h) y después es verificado su conformidad (30´) para luego realizar el quemado en una placa de impresión dura 1h (se tuvo que esperar 30´, ya que el operario se fue al baño), después va a la impresión en una máquina offset, donde se realiza la impresión (1h) e inspección simultáneamente (15´) de la impresión de los VOLANTES y es llevado a refilar a la cortadora eléctrica (2h) ubicada a 2 metros (2´) del área de impresión, luego va al almacén de producto terminado para su despacho.
Tiempo 2 horas 3 horas 0.5 horas 0.5 horas 1 hora 1.25 horas
Diseño
1 2 1 1 3
Quemado
4-2
Impresión/inspecc.
Montaje Conformidad
ACTIVIDAD
Nº
t (horas)
Operación
5
9
Inspección
2
0.75
Transporte
1
0.03
Demora
1
0.5
Almacén
1
0
Espera por baño
0.03 hora
1
hacia Cortadora
2 horas
5
Corte
1
Almacén Cliente
EJERCICIO Nº 1 Un determinado método de trabajo se han realizado 15 operaciones con una duración de 12 veces la empleada por el total de las inspecciones, en transportes se han realizado 7 con una duración de cada una de 30 minutos, en el caso de las demoras solo es la tercera parte de las operaciones y el tiempo empleado total es de un quinto de la empleadas en total por transporte, las inspecciones fueron 5 con un tiempo total de 2horas. Calcular los respectivos porcentajes de actividades.
EJERCICIO Nº 2: Desarrollo Un determinado método de trabajo presenta el siguiente resumen de actividades: ACTIVIDAD
NUMERO
t TOTAL (seg)
Operación
13
132
Inspección
6
46
Transporte
7
8
Demora
3
7
Almacenaje
2
0
Calcular los respectivos porcentajes de actividades.
Solución: % Act. Productivas =
132´´
+
46´´
132´´+46´´+8´´+7´´+0´´
% Act. Improductivas =
8´´ + 7´´ + 0´´ 132´´+46´´+8´´+7´´+0´´
x 100
92.2%
=
x 100
=
7.8%
EJERCICIO Nº 1
Una empresa que fabrica pesas para gimnasio, tiene los siguientes componentes principales:
Eje vertical , Discos y perno de tope.
Los componentes auxiliares son: pintura y bocina. La descripción del proceso productivo de la línea actual es:
El Eje, tomado como base, es torneado/cortado que se realiza en 1.5minutos pasa a pulido en 0.60minutos, luego se verifica las dimensiones y acabado, para pasar al fresado en 4.20min, después se le retiran las rebabas en 1.20min, se verifica y luego se desengrasa en 0.09minutos, se pasa a pintura en 0.48 minutos se verifica el acabado donde pasa al montaje de disco para ello que se requiere los discos, una vez culminada esta operación en 1.20minutos ingresa en el proceso el perno de tope para realizar la fijación de perno de tope al montaje, finalizando con una inspección final.
EJERCICIO Nº 1
Los procesos para los componentes principales son:
Discos: Se realiza el proceso de taladrar agujero concéntrico al eje en 4.2 min, luego se pule en 0.60minutos, se hace el agujero transversal en 1.32minutos, inmediatamente se rebaba el agujero para el perno de tope en 0.40minutos, se verifica las medidas para ser desengrasar en 0.09 minutos, pintar en 0.48 minutos y verificar el acabado para ingresar al montar discos.
Perno de Tope: Se tornea espiga, biselar extremo y cortar en 1.50minutos , se quita las rebabas en 0.30minutos, se verifica las medidas, luego se desengrasa, para cromar y se verifica el acabado para pasar junto con la bocina a la operaciònd e fijar perno de tope al montaje.
Se pide construir el DIAGRAMA DE OPERACIONES y determinar el número total de operaciones e inspecciones de todo el proceso.
Perno de tope 1.50 min.
14
Tornear espiga, biselar extremo y cortar
4.20 min.
15
06
0.09
16
Quitar rebabas Verificar medidas
08
1.32
09
Hacer agujero transversal
0.40
Rebarbar 10 agujero perno de tope 04
Desengrasar 0.09
0.36
17
07
Cromar Verificar acabado
07
Taladrar 1.5 min. agujero concéntrico al eje 0.60
Pulir
0.60 0.30
Eje
Discos
11
Pintura 0.48
01
Pulir 02 01
4.20 1.20
Verificar medidas 0.09
desengrasar
Tornear y cortar
Verificar dimensiones y acabado
03
Fresar
04
Quitar rebabas
02
Verificar fresado
05
Desengrasar
Pintura 12 05
Pintar 0.48 Verificar acabado
Bocina
Diagrama de proceso de operaciones para la fabricación de unas pesas para gimnasia
06 03
Pintar Verificar acabado
1.20
13
Montar discos
2.70
18
Fijar perno de tope al montaje
08
Inspección final
EJERCICIO Nº 2
Una empresa productora de ruedas para sillas, tiene los siguientes componentes principales:
Eje vertical , Placa de fundición. Horquilla fundida Anillo de rodamiento.
Los componentes auxiliares son: bolas de rodamiento, tornillos, tuercas, grasa, pintura y componentes de goma.La descripción del proceso productivo de la línea actual es:
Al eje vertical, tomado como base, se le une mediante un proceso de montaje y en orden secuencial: la placa de fundición en 10 seg; luego la horquilla en 8 seg y el anillo de rodamiento en 8 seg. también. Después se une una tuerca T5 en 20 seg. Luego sigue el proceso de pintado que tarda 1 min. Sigue el control de calidad en 30 seg. Terminado esto, se procede a unir 4 componentes de goma junto con un tornillo modelo T6 en 16 seg. Finalmente se adhiere una tuerca R6 en 20 seg. Y se realiza una revisión en 20 seg.
… EJERCICIO Nº 2
Los procesos para los componentes principales son:
Placa de fundición: Se realiza el proceso de mecanizado en 3 min, para luego taladrar 4 agujeros en 20 seg. Inmediatamente se coloca 12 bolas de rodamientos en 1 min. Enseguida pasa a unirse con el eje vertical.
Horquilla fundida: Se procede al mecanizado para rodillos grandes en 4 min. luego se mecaniza para rodillos pequeños en 2.5 min, posteriormente sufre un taladrado de diámetro en 120 seg, después se realiza una verificación en 30 seg, quedando lista para unirse con el eje vertical.
Anillo
de rodamiento: Se adhiere grasa en los bordes en 20 seg, luego se colocan 12 bolas de rodamiento en 20 seg, quedando listo para la unión con el eje vertical.
Se pide construir el DAP y determinar el número total de operaciones e inspecciones de todo el proceso.
EJERCICIO Nº 3
La empresa Inca S.A., fabricante de ruedas para camilla piensa independizar dicha producción. La descripción del proceso productivo tomado de la actual línea es la siguiente: EJE VERITICAL.- (tornillo M5 x 25), placa de fundición, Horquilla fundida Nº 42, anillo de rodamiento axial. Los componente auxiliares son: bolas de rodamiento Ф 3/16, bolas de rodamiento Ф 2.5, grasa gruesa, tuerca, pintura, roldanas de goma y tornillo. EL eje vertical es tomado como base al cual se une mediante un montaje la placa de fundición en 5 seg. Montaje que se efectúen con plantilla. Terminado esto se produce a unir la horquilla fundida Nº 42 en 4 seg. Luego se procede a unir a lo anterior el anillo de rodamiento axial mediante un montaje con plantilla en 4 seg., inmediatamente después se une una tuerca M5 en 10 seg., la acción siguiente es el proceso de pintado que tarda 30 seg. Luego se realiza el control de calidad en 18 seg. Terminado este se procede a unir 3 roldanas de goma Ф 42 y el tornillo M6 x 40 en un lapso de 8 seg. Finalmente se adhiere la tuerca M6 en 10 seg. Y se realiza una inspección final en 10 seg.
… EJERCICIO Nº 3
Los procesos para los componentes auxiliares son los siguientes:
Placa de Fundición Maleable: Traído el material en bruto del almacén se produce al mecanizarlo en pistas en 147 seg. Para luego taladrar 4 aguajeros de Ф 6 en 10 seg. Inmediatamente se colocan 16 bolas de rodamiento en 40 ” para luego unirse con el eje vertical.
Horquillas de Fundición: Traída del almacén, se procede al mecanizado del asiento para rodillos grandes en 188 seg. Luego se mecaniza el asiento para rodamientos pequeños en 120 seg. Posteriormente sufre un taladro Ф 6 en un lapso de 65 seg. Inmediatamente se realiza una verificación del asiento en 25 seg. Quedando lista para unirse con el eje vertical.
Anillo de Rodamiento: Se trae del almacén y luego se adhiere grasa gruesa en los bordes en un tiempo de 10 seg. Luego se colocan 16 bolas de rodamiento Ф 2.5 en 10 seg. Quedando listo para la unión con el eje vertical. El mecanizado se realiza en un torno.
Se pide construir el diagrama de análisis de operaciones:
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